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軸承知識(shí)

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鐵路貨車軸承后擋檢修裝置的研制

2018-08-21
 張洪權(quán) 徐相生
(中國(guó)北車集團(tuán)齊齊哈爾軌道裝備有限責(zé)任公司,黑龍江齊齊哈爾 161002)
  摘 要:通過(guò)調(diào)研、分析,對(duì)退卸后發(fā)生變形的軸承后擋進(jìn)行修復(fù)重利用提出了科學(xué)的解決方案。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的大量運(yùn)用結(jié)果表明,該方法是科學(xué)的、合理的,能夠滿足鐵路貨車對(duì)后擋的運(yùn)用要求。
  關(guān)鍵詞:貨車;后擋;矯形;運(yùn)用
      目前,我國(guó)鐵路貨車軸承主要型號(hào)為26系列和30系列兩種,前者用于60噸級(jí)貨車,后者用于70噸級(jí)貨車。在廠修中發(fā)現(xiàn),二者所配套的后擋在退卸后發(fā)生的平均報(bào)廢率達(dá)到50%以上,26系列甚至達(dá)到80%以上。由于報(bào)廢后的后擋直接以新品補(bǔ)充,造成大量的資源浪費(fèi),也增加了修車成本。
      1 原因分析
      針對(duì)前述情況,經(jīng)過(guò)調(diào)研后發(fā)現(xiàn):造成后擋大量報(bào)廢的主要原因是,當(dāng)軸承在退卸時(shí),后擋跟防塵板座之間的過(guò)盈力與退卸力之間形成的力矩,使后擋與防塵板座的配合部發(fā)生了永久變形而導(dǎo)致;次要原因?yàn)?,軸承運(yùn)用或退卸中造成的整體變形而報(bào)廢。
      因?yàn)榉N情況而發(fā)生報(bào)廢的,超過(guò)報(bào)廢總量的92%,因此本裝置主要研究如何修復(fù)配合部尺寸,以使這些后擋得到合理的科學(xué)利用,提升資源利用率和降低修車成本壓力(如圖1所示)。
      2 研制過(guò)程
      經(jīng)過(guò)前面的原因分析,要修復(fù)因變形報(bào)廢后的后擋,其直接的方法就是將發(fā)生了變形的后擋通過(guò)再次變形處理,達(dá)到可以進(jìn)行機(jī)械加工、并使之恢復(fù)原有運(yùn)用性能。
      通過(guò)外力使后擋局部發(fā)生可控塑性變形,并在對(duì)其進(jìn)行機(jī)械加工后可恢復(fù)原有運(yùn)用性能的工藝過(guò)程稱為:后擋矯形。
      2.1 設(shè)計(jì)原則
      (1)作為檢修工藝的輔助裝備,應(yīng)先能滿足產(chǎn)品檢修的工藝要求。(2)具有操作簡(jiǎn)單、安全可靠的特點(diǎn)。(3)工裝制造工藝簡(jiǎn)單,成本低,維護(hù)方便。
      2.2 原理的探索
      根據(jù)前面的分析,并經(jīng)過(guò)對(duì)26型后擋進(jìn)行了多次實(shí)驗(yàn)后,先研制了針對(duì)26型后擋進(jìn)行矯形的簡(jiǎn)易工裝。其原理如圖2所示。
  在實(shí)際生產(chǎn)中,使用此工裝進(jìn)行矯形后的后擋可以滿足設(shè)計(jì)目的。然而,在使用中我們發(fā)現(xiàn),雖然此工裝可以將后擋配合尺寸矯正合格,但同時(shí)也造成后擋牙口尺寸外漲φ190超差。(q為受力面,R為支撐面)。
      顯然,此方案不能完全滿足產(chǎn)品工藝要求。
      2.3 新方案的確定
      有了之前失敗的經(jīng)歷,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析、研究認(rèn)為:由于后擋牙口直接承受了力偶矩,導(dǎo)致了其尺寸變大而超差。針對(duì)此情況,重新確定了一套方案。其原理如圖3。
      新的矯正裝置避開了牙口部位,直接對(duì)后擋配合部進(jìn)行施壓,矯正力矩根本作用不到牙口部位。在此原理的基礎(chǔ)上,我們重新設(shè)計(jì)制造了新的矯正裝置。
      圖4是新的26型后擋矯正裝置的示意圖。 

      該裝置的基本原理是:通過(guò)擠壓配合部分外圓錐面,使后擋的配合部位向內(nèi)收縮并發(fā)生微量的永久變形后,再進(jìn)行微量的精加工,Z終使其配合尺寸達(dá)到工藝要求。
      該裝置主要由一個(gè)鋼板結(jié)構(gòu)的沖壓模架作為一個(gè)主載體,包括擠壓環(huán)、壓頭、定尺環(huán)外環(huán)等共同組成。
      模架除作為主載體外,還兼具導(dǎo)向作用,方便工裝在壓力機(jī)上進(jìn)行安裝,并在工作時(shí)防止壓頭磕碰到后擋牙口,造成工件損傷。
      壓頭提供作用力q1,與擠壓環(huán)提供的作用力q2,共同形成一對(duì)力偶矩,迫使后擋向內(nèi)收縮直至發(fā)生塑性變形。由于作用力巨大,使擠壓環(huán)的磨耗加劇,因此擠壓環(huán)采用了模具鋼Cr12制造;壓頭則采用45鋼制造并經(jīng)熱處理。
      定尺環(huán)則用于防止后擋變形過(guò)度造成裂紋而報(bào)廢。定尺環(huán)采45鋼并表面熱處理,增加耐磨性。
      外環(huán)的作用是提供足夠的強(qiáng)度以保證后擋的變形得以順利進(jìn)行,其采用45鋼制造。
      經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),Z終確定了合理的壓力和變形量,使原來(lái)變形超差的后擋經(jīng)過(guò)Z小量的變形和加工得以修復(fù)重利用,達(dá)到了Z初的研制目的。
      2.4 制定后擋矯正、加工的工藝流程
      由于采用冷處理矯正后檔變形,所以在矯正過(guò)程中有可能產(chǎn)生裂紋。針對(duì)矯形后的后擋采用了磁粉探傷的工藝,以此發(fā)現(xiàn)后擋在矯形過(guò)程中,由于各種不確定性因素而產(chǎn)生的裂紋。為此,確定了如下工藝流程如圖5所示。(經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間跟蹤探傷未發(fā)現(xiàn)有裂紋產(chǎn)生。)如圖6所示。
      2.5 30軸承后擋矯形裝置的研制
      有了之前26軸承后擋矯形裝置的研制經(jīng)歷,30軸承后擋矯形裝置的研制則順利了很多。當(dāng)然,由于30軸承后擋的結(jié)構(gòu)與26軸承后擋的結(jié)構(gòu)有所不同,其矯形裝置的具體結(jié)構(gòu)及工作原理也略有不同。
      圖7所示為30軸承后擋矯形裝置的原理及結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。
      同26型軸承后擋矯形裝置類似,30型軸承后擋矯形裝置也采用了一個(gè)鋼板模架作載體,包括底座、頂出裝置、擠壓機(jī)構(gòu)、定尺環(huán)及壓料裝置等共同構(gòu)成。由于改進(jìn)了設(shè)計(jì),盡管結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,制造成本反而降低。
      2.5.1 模架
      模架采用鋼板模架結(jié)構(gòu),由上下模板及導(dǎo)向裝置組成,具有制造工藝簡(jiǎn)單,成本低,剛性好的特點(diǎn)。
      本裝置結(jié)構(gòu)緊湊,對(duì)導(dǎo)向有一定要求,但又不像傳統(tǒng)沖壓模那樣要求精確導(dǎo)向,所以本裝置適當(dāng)降低了導(dǎo)向裝置的制造精度,以便于降低制造成本。
      2.5.2 底座
      底座采用t30鋼板焊接后加工而成,模架固定于其上。底座同時(shí)用于安裝頂出裝置。
      2.5.3 頂出(卸料)裝置
      由于之前26型軸承后擋矯形裝置在使用中發(fā)生了后擋與定尺環(huán)粘在一起的情況,造成卸料困難。因此,本次設(shè)計(jì)增加了頂出裝置。頂出裝置由三根頂桿及一個(gè)凸輪機(jī)構(gòu)組成,采用手動(dòng)控制方式。
      2.5.4 定尺環(huán)
      定尺環(huán)是該裝置的核心部件之一,是用來(lái)確定后擋受擠壓的程度,以確保以Z小的變形量達(dá)到對(duì)后擋變形的要求,降低擠壓力量和產(chǎn)品報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)。定尺環(huán)采用45鋼制造并經(jīng)熱處理。
      2.5.5 擠壓機(jī)構(gòu)
      擠壓機(jī)構(gòu)也是本裝置關(guān)鍵部分之一,它采用一個(gè)開放式的擠壓環(huán)和一個(gè)錐形的壓環(huán)來(lái)達(dá)到目的。
      由于作用力很大,磨耗顯著,因此擠壓環(huán)和錐套均采用耐磨鋼制造,錐套采用T10A鋼,擠壓環(huán)則采用了60Si2Mn彈簧鋼,并經(jīng)過(guò)不同程度的熱處理。
      另外,在錐套的外面增加了一個(gè)磨耗環(huán),磨耗環(huán)采用45鋼制造,經(jīng)過(guò)熱處理,硬度低于錐套約10HRC。磨耗環(huán)上加工有存油孔,可以保留潤(rùn)滑脂,降低磨擦力。實(shí)踐證明,該結(jié)構(gòu)可以有效降低零件磨耗量。
      2.5.6 壓頭
      壓頭采用45鋼制造并經(jīng)熱處理,它的主要作用就是傳遞壓力機(jī)的力量至錐套,由錐套收縮擠壓環(huán)達(dá)到使后擋變形的目的。
      2.5.7 壓料裝置
      由于后擋外圓錐的存在,為防止擠壓時(shí)后擋向上竄移,設(shè)計(jì)了壓料裝置。壓料裝置由四個(gè)彈性聚氨酯彈簧提供壓緊力。
      2.6 制定后擋矯正、加工的工藝流程
      與26型后檔工藝流程相同(圖8)。 
      3 使用結(jié)果
      經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的使用證明,該裝置操作勞動(dòng)強(qiáng)度低,使用方便、安全可靠,能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。經(jīng)過(guò)該裝置矯形后的后擋,99%以上均可通過(guò)探傷檢查,不存在裂紋,這證明經(jīng)矯形后的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠。
      由于大量原本列入報(bào)廢的后擋得到重新利用,修車成本也得到一定程度的降低,節(jié)省了資源,達(dá)到了項(xiàng)目研究的目的。
      目前,30系列的后擋剛進(jìn)入廠修不久,剛開始進(jìn)行檢修。但使用此方法進(jìn)行檢修后的26系列的后擋已經(jīng)大量上線運(yùn)用,并超過(guò)一個(gè)廠修期,從未發(fā)生過(guò)一起質(zhì)量問題,實(shí)踐證明該項(xiàng)目取得了良好的效果。
來(lái)源:《中國(guó)科技縱橫》2015年1期
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