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軸承知識(shí)

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電動(dòng)輔助給水泵軸瓦燒毀故障分析與處理

2018-07-16
錢龍 張衡 那聞飛 李高尚
(福建福清核電有限公司維修一處)
  摘 要:某電廠機(jī)組調(diào)試期間,一臺(tái)電動(dòng)輔助給水泵因軸承溫度高高報(bào)警而緊急停泵。維修人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)軸承室潤滑油液位幾乎為零,房間內(nèi)存在焦糊味,初步判定該泵軸承損壞。解體檢查發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端軸承室存在大量熔渣,推力軸承燒熔,推力盤、油循環(huán)組件及徑向瓦等嚴(yán)重磨損,徑向瓦所在軸頸也有一定的磨痕。經(jīng)更換受損部件、消除漏油點(diǎn)、放大推力間隙等處理之后,消除了設(shè)備故障,也為同類型故障提供參考的處理方法。
  關(guān)鍵詞:電動(dòng)輔助給水泵;軸瓦燒毀;潤滑油粘度;漏油;故障分析
  1 電動(dòng)輔助給水泵結(jié)構(gòu)與原理
  該泵是11級(jí)臥式離心式泵,轉(zhuǎn)動(dòng)部件由分半式徑向軸瓦支撐,軸瓦內(nèi)澆鑄巴氏合金襯里??傒S向力指向驅(qū)動(dòng)端,主要由平衡鼓抵消,剩余軸向力由非驅(qū)動(dòng)端上的推力軸承和推力盤抵消。非驅(qū)動(dòng)端使用CH型軸承箱,包括一對(duì)推力軸承、一個(gè)推力盤、一個(gè)油循環(huán)器組件和一個(gè)徑向軸瓦。驅(qū)動(dòng)端的軸承箱為C型,由一個(gè)分半式的徑向軸瓦組成。軸承由潤滑油系統(tǒng)提供壓力油,潤滑油通過推力盤及環(huán)繞推力盤的油循環(huán)器組件進(jìn)行循環(huán)。潤滑油通過冷卻器進(jìn)行冷卻,冷卻器由靠近泵體一級(jí)葉輪出口的管路提供冷卻水,冷卻后返回至泵進(jìn)口。
  2 故障簡介
  該泵啟動(dòng)約2分鐘發(fā)現(xiàn)軸瓦溫度超過100℃,峰值超過150℃?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油液位幾乎為零,且設(shè)備房間內(nèi)有焦糊味,解體軸承室發(fā)現(xiàn)軸瓦嚴(yán)重?zé)龤?,推力軸瓦和兩端徑向軸瓦的巴氏合金襯里已熔化,附著在軸承室內(nèi)表面;油循環(huán)器組件變形;推力盤兩側(cè)嚴(yán)重磨損;軸瓦基環(huán)變成黑色;軸承室及各零件表面有碎屑;泵軸上有輕微劃痕。
  3 軸瓦燒毀原因分析
  可能造成軸瓦燒毀的因素有:
  (1)缺油或斷油;
  (2)潤滑油質(zhì)不合格;
 ?。?)檢修后沾在軸瓦潤滑部分的鐵屑雜質(zhì)未清除干凈;
 ?。?)安裝質(zhì)量差。
  3.1潤滑油情況分析
  該泵使用美孚VG46潤滑油,質(zhì)量無問題。事后檢查發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端潤滑油管接口泄漏,速度為2S一滴。初步計(jì)算分析,已知軸承室容積約3L,一滴油體積約0.05ml。按照2s一滴的泄漏速度,軸承室中的油全部漏完需要約33小時(shí)。若啟泵前油管已開始泄漏,當(dāng)泄漏達(dá)到一定量,油溫超過正常值90℃時(shí),潤滑油粘度降低,此時(shí)將導(dǎo)致兩種情況:(1)不能建立正常的油膜厚度,對(duì)軸瓦的冷卻能力下降;(2)低粘度的油不能通過循環(huán)器到達(dá)上部推力瓦,繼續(xù)使軸瓦溫度升高,油粘度繼續(xù)下降,形成惡性循環(huán)。而軸承室的泄漏也隨著粘度降低而加快,更加劇了這一過程,導(dǎo)致軸瓦迅速燒毀。下面就潤滑油的粘度進(jìn)行分析,可以按照文獻(xiàn)[3]提出的經(jīng)驗(yàn)公式lglg(Vt+0.7)=b+mlgT求得其他溫度下的粘度。查得美孚VG46潤滑油在40℃時(shí)的粘度是44.5cSt,在100℃時(shí)的粘度是6.9cSt。那么計(jì)算得出VG46的粘度公式為lglg(Vt+0.7)=9.1996-3.5984lgT。當(dāng)T=150℃時(shí),油粘度是2.9327cst;當(dāng)T=240℃時(shí),油粘度是1.205cst,接近13℃水的粘度1.2028cst。因此,當(dāng)溫度接近巴氏合金的熔點(diǎn)240℃時(shí),油的流動(dòng)性將接近水的流動(dòng)性,泄漏速度將非???。可通過相同的計(jì)算方法模擬出VG46粘度隨溫度變化的曲線,再根據(jù)文獻(xiàn)[3]提出的縫隙壓差流動(dòng)公式計(jì)算泄漏量。由于現(xiàn)場條件限制,未記錄相關(guān)數(shù)據(jù),本文未進(jìn)行計(jì)算,只是提出一種方法,以供參考。同心環(huán)形縫隙流量公式為:
  3.2安裝質(zhì)量分析
  驅(qū)動(dòng)端軸承箱下部的管路接口未采取有效的密封措施。螺紋部位未纏繞生料帶,未涂抹密封膠,而且螺栓力矩不足,導(dǎo)致密封不嚴(yán),造成潤滑油泄漏。
  3.3設(shè)備監(jiān)護(hù)原因
  泵啟動(dòng)前應(yīng)該進(jìn)行必要的檢查,比如潤滑油油位,潤滑油有無泄漏,機(jī)械密封泄漏等情況。運(yùn)行調(diào)試人員未能充分執(zhí)行啟泵前的檢查項(xiàng)目??赡茉跐櫥土坎蛔愕那闆r下啟動(dòng)了該泵,造成軸瓦燒毀。
  4 檢修過程及效果
 ?。?)打開軸承室,對(duì)軸承室及油管路進(jìn)行沖洗清潔,清理軸承室表面及油管內(nèi)的金屬碎屑。
 ?。?)用砂紙輕磨泵軸,消除泵軸表面劃痕。
 ?。?)更換驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端的徑向軸承、推力軸承、推力盤和油循環(huán)器。
 ?。?)調(diào)整推力間隙:回裝之后測量推力間隙為0.2mm,通過加工推力瓦座后的調(diào)整墊片,使推力間隙為0.34mm。
 ?。?)油漏點(diǎn)位于驅(qū)動(dòng)端軸承室下方的油管接口,對(duì)接口螺紋纏繞生料帶、涂密封膠后回裝,并注滿潤滑油。檢查整個(gè)潤滑油管路,一個(gè)小時(shí)內(nèi)目視無漏油,油位為滿液位。
 ?。?)泵和電機(jī)重新對(duì)中。檢修完成后啟泵驗(yàn)證,連續(xù)運(yùn)行四個(gè)小時(shí):軸承溫度穩(wěn)定在60℃左右,軸承振動(dòng)值小于1mm/s,其他參數(shù)如液位、流量等都在正常范圍。
  5 結(jié)論與建議
  軸瓦燒毀對(duì)于泵的運(yùn)行是一個(gè)極大的隱患,且危險(xiǎn)性較大,為避免以后出現(xiàn)類似事件,保證泵的長久穩(wěn)定運(yùn)行,提出以下建議:
 ?。?)油管泄露是本次故障的主要原因,可以在油管接口的接觸面增加一個(gè)耐油墊片,加強(qiáng)密封效果。在運(yùn)行巡檢過程之,要重點(diǎn)關(guān)注油系統(tǒng)的油位,一旦發(fā)現(xiàn)問題需立刻上報(bào)并解決。
  (2)軸瓦間隙對(duì)潤滑油溫度的影響較大,運(yùn)行過程中如果軸瓦溫度較高,可以適當(dāng)放大推力間隙,但是不得超過規(guī)定限值。
 ?。?)加強(qiáng)設(shè)備安裝過程的監(jiān)督,尤其對(duì)容易引起設(shè)備故障的管路接口采取有效的密封措施,如墊片、生料帶、密封膠和足夠的緊固力矩。
 ?。?)加強(qiáng)設(shè)備啟動(dòng)前的檢查和啟動(dòng)后的巡檢。
 ?。?)在主控增加一個(gè)油位的遠(yuǎn)傳顯示,使運(yùn)行人員隨時(shí)監(jiān)測,避免在低油位時(shí)啟動(dòng)設(shè)備。
  參考文獻(xiàn):
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  [5]劉建軍,流體力學(xué)[M].北京:北京大學(xué)出版社,2006(1),77-98.
來源:《華東科技:學(xué)術(shù)版》
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