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軸承知識(shí)

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斗輪機(jī)回轉(zhuǎn)齒輪斷裂原因分析

2018-04-02
鄒君文
(浙江省電力鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所有限公司)
  檢修人員在現(xiàn)場(chǎng)巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)3#斗輪機(jī)回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)西側(cè)驅(qū)動(dòng)小齒輪有一塊脫落,當(dāng)時(shí)3#斗輪機(jī)加倉(cāng)取料剛剛結(jié)束。仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)3#斗輪機(jī)驅(qū)動(dòng)小齒輪沿一齒的兩側(cè)根部向軸心方向發(fā)生整體斷裂,如圖1所示。
圖1 斷齒宏觀照
  斷裂齒輪模數(shù)Mn=24,齒數(shù)z=17,材質(zhì)為42CrMo+QT鍛件,齒面中頻淬火,硬度(57±6)HRC。對(duì)該斷裂齒輪進(jìn)行理化檢驗(yàn)以找出具體原因。
  1.宏觀檢查
  圖2是斷裂齒輪斷面的宏觀照,斷裂的位置均處于外齒與內(nèi)齒的根部;斷口宏觀沒(méi)有明顯的塑性變形,未見(jiàn)疲勞紋,呈脆性斷裂;圖中斷口宏觀外壁處具有明顯的放射狀條紋,其收斂處指向外壁,說(shuō)明斷裂是有外齒的根部向內(nèi)擴(kuò)展的。

圖2 斷口宏觀照
  2.成分分析
  使用SPECTROTESTCCD移動(dòng)式金屬分析儀對(duì)斷裂齒輪進(jìn)行直讀光譜化學(xué)成分測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)附表。
連桿接頭化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
  根據(jù)GB/T3077-1999《合金結(jié)構(gòu)鋼》標(biāo)準(zhǔn)中42CrMo優(yōu)質(zhì)鋼的化學(xué)成分要求。
  3.金相與力學(xué)分析
  圖3是該齒輪金相組織的照片,金相組織為鐵素體+珠光體+回火馬氏體。42CrMo在調(diào)質(zhì)工藝下的正常金相組織應(yīng)該為回火馬氏體或者回火索氏體,而該齒輪的金相組織未到達(dá)調(diào)質(zhì)工藝下正常金相組織的要求。
圖3 金相照片
  取樣進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn),該齒輪材料的抗拉強(qiáng)度Rm為880MPa,斷后伸長(zhǎng)率13%。
  4.電鏡分析
  圖4是在SEM下觀測(cè)到的斷口形貌,微觀斷口較平整,斷口宏觀沒(méi)有明顯的塑性變形,未見(jiàn)疲勞紋,整個(gè)斷口微觀形貌呈準(zhǔn)解理斷口特征,為脆性斷裂。

圖4 斷口形貌
  5.分析與討論
  斗輪機(jī)回轉(zhuǎn)齒輪由于熱處理不當(dāng),加熱溫度偏低,原始珠光體已轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,而鐵素體則未完全溶解,有少量鐵素體殘留在晶界處,淬火冷卻時(shí),又因冷卻較緩,一直沿著未溶解鐵素體晶界析出細(xì)片狀珠光體。一部分過(guò)冷奧氏體在馬氏體形成溫度時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)榇慊瘃R氏體組織,形成了該齒輪鐵素體+珠光體+回火馬氏體的金相組織,這種組織屬于不完全淬火組織。參照GB/T3077-1999《合金結(jié)構(gòu)鋼》標(biāo)準(zhǔn),42CrMo在正常調(diào)質(zhì)處理后其抗拉強(qiáng)度可達(dá)到1080MPa,而該斷裂的齒輪因調(diào)質(zhì)工藝不到位導(dǎo)致淬火對(duì)工件的硬化作用達(dá)不到充分的發(fā)揮,其抗拉強(qiáng)度僅有880MPa。在齒輪的運(yùn)行中因強(qiáng)度不夠?qū)е慢X輪整體呈脆性斷裂。
來(lái)源:《金屬加工:熱加工》2016年第19期
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