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軸承知識

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TRM36.4立磨磨輥軸承進物料的快速清理方法

2018-02-06
王良勇
(四川省星船城水泥股份有限公司)
  我公司TRM36.4立磨在一次正常生產(chǎn)時,其中一個磨輥潤滑油站油位突然迅速下降,而且回油真空表壓力顯示為零。停磨檢查時發(fā)現(xiàn)該磨輥小端蓋已掉,軸承及軸承腔里充滿物料;而且由于軸承內物料太多,磨輥已無法轉動。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),是原中心下料管采用Q235鋼板,沒有做耐磨處理,使用壽命短,加上檢查不及時造成了中心下料管磨穿后,物料直接沖斷小端蓋螺栓而掉落,并導致軸承和軸承腔里充滿物料。
  為清理干凈軸承和軸承腔里的物料,我們采取的方法是:將磨輥潤滑站油更換為柴油,再開啟主電機轉動磨盤,強制帶動磨輥轉動,開啟供油泵(回油泵不開)用柴油沖洗轉動的軸承。具體清洗過程如下:
  (1)準備工作。將磨輥油箱潤滑油更換為柴油,油位高度高出油泵進油管適當位置;磨輥小端蓋先不要裝回,繼續(xù)打開,以便于沖洗時物料直接流出;檢查確認軸承里無金屬異物,盡可能的把塊狀物料掏出;抬起全部磨輥,在磨盤上均布一層料層,料層厚度參照擋料圈高度。
  (2)清理實施。在準備工作完成后,先開啟潤滑油泵提前供油,然后開動主電機轉動磨盤,同時磨輥自然落下(4個磨輥同時落下,磨輥不要加壓),直到該磨輥轉動,在磨輥轉動大約10圈左右(轉動時間約10s左右)后抬輥、停機。
  經(jīng)上述過程處理停機后,檢查軸承已清洗干凈,并且轉動靈活。然后將中心下料管改為復合耐磨板后,同時加強了設備檢查,從而杜絕了類似事故的再次發(fā)生。
 
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