給水泵汽輪機(jī)油中帶水原因分析及處理
2019-01-17
陳松杰
(福建省電力建設(shè)公司)
福建華電可門火電廠Ⅰ期工程每臺機(jī)組配備上海電力修造總廠有限公司提供的50%容量的汽動主給水泵2臺,30%容量的啟動(備用)電動給水泵1臺。汽動主給水泵(型號為FK4E39S)安裝在汽機(jī)房內(nèi)13.7m標(biāo)高層,汽動給水泵組采用迷宮密封,密封冷卻水系統(tǒng)為開式回路。電動給水泵、汽動給水泵的密封水采用經(jīng)調(diào)節(jié)后的凝結(jié)水,回流經(jīng)多級水封后送入凝汽器。給水泵汽輪機(jī)為杭州汽輪機(jī)股份有限公司提供,型號為NK63/71,油系統(tǒng)設(shè)備的安裝設(shè)計為集裝式油站,給水泵潤滑油與給水泵汽輪機(jī)共用一個油系統(tǒng)。
Ⅰ期工程自2006年雙投以來,給水泵汽輪機(jī)油站的潤滑油經(jīng)常出現(xiàn)油中帶水的現(xiàn)象,若油品監(jiān)督不及時,還會發(fā)生油品乳化現(xiàn)象,嚴(yán)重影響汽動給水泵組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。及時組織專業(yè)技術(shù)人員及專家共同分析,找出給水泵汽輪機(jī)油中帶水的主要原因并能經(jīng)過現(xiàn)場技術(shù)分析及改進(jìn),有效地避免給水泵汽輪機(jī)油站油中帶水的現(xiàn)象,保證給水泵及給水泵汽輪機(jī)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是確保汽輪發(fā)電機(jī)組安全、高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要前提。
1 給水泵汽輪機(jī)設(shè)備情況及潤滑油現(xiàn)狀分析
1.1給水泵汽輪機(jī)設(shè)備簡介
可門電廠給水泵汽輪機(jī)的型號為NK63/71;型式為單缸、單流、單軸、反動式、純凝汽、再熱器冷段蒸汽外切換;運(yùn)行方式為變參數(shù)、變功率、變轉(zhuǎn)速。Z大連續(xù)功率約13200W;高壓進(jìn)汽為再熱冷段汽源(管道調(diào)節(jié)閥前);調(diào)試用汽源為輔助蒸汽。結(jié)構(gòu)設(shè)計允許從零負(fù)荷和轉(zhuǎn)速不受限制地加速到額定運(yùn)行工況,同時不需對汽缸的內(nèi)外壁溫差、脹差等進(jìn)行監(jiān)視,即能適應(yīng)快速啟動和負(fù)荷急劇變化情況。冷卻水水源為閉式循環(huán)冷卻水,水質(zhì)為除鹽水。每臺機(jī)組的汽動給水泵為小汽機(jī)頭對頭鏡面對稱的布置型式。每臺小汽機(jī)自身配置電動油泵供油系統(tǒng),供小機(jī)本體軸承和被驅(qū)動的給水泵軸承潤滑用油及小汽機(jī)保安用油。
1.2給水泵及給水泵密封水系統(tǒng)簡介
汽輪發(fā)電機(jī)組所配套的汽動給水泵組為上海電力修造總廠進(jìn)口英國韋爾公司給水泵芯包生產(chǎn)的FK4E39S型汽動泵、上海電力修造總廠生產(chǎn)的HZB253-640型前置泵。
FK4E39S型汽動泵的密封系統(tǒng)為迷宮密封,主要原理是通過間隙控制泄漏的方式進(jìn)行汽動給水泵的密封工作。
汽泵密封水采用凝結(jié)水泵出口母管來水,在靠近泵組部位的注水管路中設(shè)置精細(xì)的濾網(wǎng)進(jìn)行過濾來保證密封水的純度;其回水分為2路:①經(jīng)過密封水回水母管去地溝或凝汽器;②回到汽泵前置泵進(jìn)口電動門前的前置泵進(jìn)口管道(見圖1)。密封水的泄漏程度是采用對軸套中部注入密封水的方式來控制的,故對于注入用密封水的質(zhì)量應(yīng)維持有高潔凈度是基本要求。給水泵正常運(yùn)行期間,給水從泵進(jìn)口和泵的平衡腔室沿迷宮密封分別泄出;汽動給水泵作為備用泵時,給水仍從迷宮密封向外泄漏,流出泵的給水由來自正常運(yùn)行的暖泵水所取代。
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泵裝有固定襯套注射密封水卸荷型迷宮密封:迷宮密封是平行單直徑布置,軸套和襯套分別加工有反向的雙頭螺旋槽。冷凝水注射到密封腔內(nèi),在卸荷環(huán)處與泵外漏的水匯合,并由聯(lián)通管送到前置泵進(jìn)口。只要保持密封水排水溫度高于注入溫度15℃,就可以用Z小的密封水量封堵泵內(nèi)的熱水。排出的密封水經(jīng)U形管回收到凝汽器。
所有運(yùn)行條件下,壓力控制閥調(diào)節(jié)到迷宮密封水壓力至如下數(shù)值:密封水壓力=泄荷水壓力+0.1MPa,凝結(jié)水以高于泄荷水0.1MPa的控制壓力注入,壓力控制閥保持密封水與泄荷水之間的壓差在0.1MPa,壓力閥必須安裝一個差壓控制執(zhí)行器,自動執(zhí)行器信號取自于密封水和泄荷水上的接頭。每臺泵傳動端和自由端兩只迷宮,只須一只壓力控制閥控制。為減少控制閥和迷宮密封之間的管道損失,控制閥應(yīng)盡可能的安裝在靠近給水泵處??砷T電廠汽泵密封水調(diào)節(jié)閥位置安裝在汽機(jī)房6.9m層,汽動給水泵安裝在13.7m層。
1.3給水泵汽輪機(jī)潤滑油運(yùn)行狀況
可門電廠給水泵汽輪機(jī)油系統(tǒng)的安裝設(shè)計為集裝式油站,給水泵潤滑油與給水泵汽輪機(jī)潤滑油共用一個油系統(tǒng),油品取樣點(diǎn)為主油箱底部放油口。機(jī)組安裝后整套啟動前,根據(jù)汽輪機(jī)驗評標(biāo)準(zhǔn),潤滑油經(jīng)福建省中試所化驗分析符合機(jī)組整套啟動的要求,經(jīng)檢測油品等級為NAS8級,油中顆粒度及水分的含量在合格范圍之內(nèi)。機(jī)組連續(xù)運(yùn)行168h后,由發(fā)電部化學(xué)專業(yè)組織油品跟蹤,油品跟蹤期間發(fā)現(xiàn)油中含有大量水分及部分懸浮顆粒,隨即維修部組織濾油機(jī)濾油并開啟在線濾油裝置。
2 給水泵汽輪機(jī)潤滑油油中帶水原因分析
給水泵汽輪機(jī)油站油中帶水,經(jīng)檢查冷油器及外部管路漏水情況,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,同時向汽輪機(jī)、給水泵及各同類型電廠了解,由于給水泵與汽輪機(jī)采用同一個油系統(tǒng),我們大致可以從以下2個方面進(jìn)行原因分析:①給水泵汽輪機(jī)軸端泄漏,由于油系統(tǒng)的負(fù)壓,汽輪機(jī)軸承箱會將水汽吸入軸承箱體造成油中進(jìn)水;②給水泵密封處密封水泄漏,密封水與軸承座共處一個箱體,很容易進(jìn)入給水泵軸承內(nèi),導(dǎo)致潤滑油油中帶水。
2.1給水泵汽輪機(jī)軸端泄漏影響分析
給水泵汽輪機(jī)油箱的排油煙風(fēng)機(jī)裝于油箱上部,風(fēng)量為7m3/min,當(dāng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,可以使油箱上部及軸承回油腔室形成一定的微負(fù)壓,防止軸承油氣外泄。但同時當(dāng)汽輪機(jī)軸封處有蒸汽外漏時,外漏的蒸汽也很容易被吸入軸承腔室內(nèi),蒸汽凝結(jié)后的會有大量的水分,從而造成給水泵汽輪機(jī)油中帶水。
關(guān)于給水泵汽輪機(jī)軸封部位的漏汽,我們從2個方面進(jìn)行觀察。首先,給水泵汽輪機(jī)由于是剛安裝完的新機(jī),安裝過程中間隙數(shù)據(jù)均經(jīng)過3級驗收,軸封間隙均在合格范圍內(nèi),同時檢查軸封供汽壓力正常;小機(jī)軸封汽是引入大機(jī)的軸封加熱器,且檢查軸封加熱器及軸加風(fēng)機(jī)工作正常,我們認(rèn)為小汽機(jī)軸封蒸汽系統(tǒng)工作正常。其次,我們用簡易測溫儀現(xiàn)場測量汽輪機(jī)軸封部位的溫度,該處溫度平均在60℃左右,且未發(fā)現(xiàn)有蒸汽泄漏跡象。
據(jù)現(xiàn)場對汽輪機(jī)軸封及軸封蒸汽的觀察、試驗、分析,我們排除了由于給水泵汽輪機(jī)軸封泄漏導(dǎo)致的潤滑油中帶水的原因。
2.2給水泵軸端密封水進(jìn)入軸承箱影響分析
該型號汽動給水泵的密封系統(tǒng)為迷宮密封,主要原理是通過間隙控制泄漏的方式進(jìn)行汽動給水泵的密封工作。汽泵密封水采用凝結(jié)水泵出口母管來水,壓力為4MPa,經(jīng)調(diào)壓閥調(diào)壓后進(jìn)入給水泵軸端進(jìn)行密封。其回水除泄荷水外,分為2路:①經(jīng)過密封水回水母管在啟停機(jī)過程中排地溝;②機(jī)組正常運(yùn)行時通過U形管排入凝汽器。
給水泵軸端密封水進(jìn)入軸承箱體,導(dǎo)致給水泵潤滑油中帶水的現(xiàn)象我們從2個方面來分析:
(1)機(jī)組啟停機(jī)過程中,密封水運(yùn)行狀態(tài)對油中進(jìn)水的影響。機(jī)組啟停機(jī)過程中,由于密封水回水排地溝門為手動門,運(yùn)行人員若疏忽未提前開啟,將導(dǎo)致機(jī)組真空下降后密封水無法自吸入凝汽器,從而密封水回水不暢,引起密封水流入給水泵軸承箱。
可門電廠2×600MW機(jī)組在調(diào)試、試運(yùn)期間,我們通過跟蹤,發(fā)現(xiàn)汽動給水泵密封水系統(tǒng)在緊急停機(jī)情況下,多次出現(xiàn)密封水回水不暢現(xiàn)象,造成小機(jī)油箱中進(jìn)水,嚴(yán)重影響到汽動給水泵和小機(jī)的正常安全運(yùn)行。根據(jù)汽泵密封水的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在緊急停機(jī)時需要在較短的時間內(nèi)打開密封水排地溝門,否則將導(dǎo)致大量密封水無法正常排泄,造成密封水進(jìn)入軸承室,使?jié)櫥椭写罅繋?,破壞潤滑油的油質(zhì),影響汽泵的再次啟動和軸承、油動機(jī)等重要零部件的安全運(yùn)行。
1#汽輪機(jī)熱態(tài)啟動過程中,汽輪機(jī)組因高壓缸排汽溫度達(dá)428℃而打閘停機(jī)。汽泵A、B跳閘。在運(yùn)行人員打開密封水回水排地溝手動門時,小機(jī)油箱中已經(jīng)有相當(dāng)數(shù)量的密封水進(jìn)入。此外還造成密封水從汽泵軸承座呼吸器中大量涌出,造成汽泵周圍及平臺滿水,并且溢至6.9m、0m地面。在此后的油質(zhì)化驗中顯示:小機(jī)潤滑油水分嚴(yán)重超標(biāo)。此后不得不對小機(jī)潤滑油進(jìn)行濾油工作,嚴(yán)重影響到機(jī)組的重新啟動和并網(wǎng)、發(fā)電,使我廠的經(jīng)濟(jì)效益受到了一定的影響。
此后在1#機(jī)組后續(xù)調(diào)試及2#機(jī)組整套啟動過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)由于密封水排地溝門未及時打開而造成油箱中進(jìn)水現(xiàn)象。特別是一次廠用電中斷后停機(jī)過程中,由于運(yùn)行人員人手不夠,未打開電動給水泵密封水排地溝門,造成給水泵潤滑油箱大量進(jìn)水,直至半乳化狀態(tài),影響了機(jī)組的再次啟動,后因機(jī)組整套啟動工期節(jié)點(diǎn)的需要,我們將整油箱潤滑油進(jìn)行了更換,從而造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。
?。?)機(jī)組正常運(yùn)行過程中,密封水運(yùn)行狀態(tài)對油中進(jìn)水的影響。汽動給水泵在軸封裝置上采用反螺旋密封結(jié)構(gòu),即利用略高于前置泵進(jìn)口壓力的低溫凝結(jié)水進(jìn)行反螺旋密封,其密封水大部分流到靠近泵內(nèi)側(cè)的間隙處,并與泵內(nèi)流出的高溫給水相混合后從密封卸荷水腔室返回前置泵進(jìn)口,另一部分混合水沿螺旋齒頂間隙節(jié)流降壓后流出泵外,經(jīng)多級U型水封槽回凝結(jié)器。由于采用反螺旋密封裝置,使得給水泵在運(yùn)行中的安全可靠性大為提高,減少了因更換填料而頻繁起停泵帶來的損失,同時也減少了運(yùn)行當(dāng)中的跑冒滴漏。但在現(xiàn)場的應(yīng)用當(dāng)中,經(jīng)常出現(xiàn)給水泵發(fā)生密封水回水不暢,回水大量外漏,同時凝結(jié)水大量進(jìn)入軸承室內(nèi),引起油質(zhì)乳化等現(xiàn)象,U型水封裝置無法實(shí)現(xiàn)正常的疏水作用。U型水封主要是利用U型管與凝汽器2容器間的壓力差進(jìn)行逐級疏水,同時利用水封中的水柱對2容器間的空氣進(jìn)行必要的封堵,使2容器的壓力不發(fā)生變化。在機(jī)組投產(chǎn)后正常運(yùn)行過程中,如果密封水引入凝汽口器的U形管安裝、設(shè)計不合理,給水泵密封水回水裝置U型水封高度在現(xiàn)場的實(shí)際安裝值與設(shè)計狀態(tài)參數(shù)不相符,必將導(dǎo)致凝汽器真空無法將U形管中的密封水引入凝汽器,造成密封水回水不暢,致使凝結(jié)水的大量流失和密封水進(jìn)入軸承室,引起油質(zhì)乳化。
從化學(xué)專業(yè)提供的潤滑油跟蹤統(tǒng)計表中,我們不難看出,Ⅰ期工程4臺給水泵汽輪機(jī)油箱中的油在運(yùn)行過程中均不定期地出現(xiàn)油中帶水的現(xiàn)象,雖經(jīng)濾油后會有所好轉(zhuǎn),但1~2周后又重復(fù)出現(xiàn)此缺陷,給汽輪發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行帶來嚴(yán)重隱患。經(jīng)過向運(yùn)行專業(yè)人員仔細(xì)了解給水泵密封水回水系統(tǒng)的操作過程,也證實(shí)了如果密封水回水切換至凝汽器,給水泵汽輪機(jī)很容易出現(xiàn)油中進(jìn)水的現(xiàn)象。
3 汽動給水泵密封水回水不暢問題方案研究
根據(jù)汽泵密封水系統(tǒng)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題,并結(jié)合汽泵密封水的構(gòu)造和功能,我們從以下幾個方面對該問題產(chǎn)生的原因展開了認(rèn)真的分析:
3.1運(yùn)行操作方面的原因
經(jīng)過對汽泵密封水系統(tǒng)的原理和功能進(jìn)行仔細(xì)的研究分析后,我們了解到該迷宮式密封系統(tǒng)在汽泵正常運(yùn)行時,密封水回水是通過回水母管、U型水封回收到凝汽器。同時汽泵的迷宮式密封裝置采用螺旋型構(gòu)造,當(dāng)汽泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,密封水會沿著螺旋槽向汽泵內(nèi)部流動,從而起到密封給水泵軸端的效果。而當(dāng)汽泵停運(yùn)以后,汽泵內(nèi)的鍋爐給水及密封水失去此動力,因此密封槽內(nèi)部的水全部向外部流出,此時只依靠U型水封回凝汽器已不能滿足排水需要。因此,必須及時打開密封水至地溝的排放門進(jìn)行緊急排泄,如至地溝門不能及時打開,就會造成大量的水沿軸向串至軸承座中,導(dǎo)致小機(jī)潤滑油系統(tǒng)中進(jìn)水。
從現(xiàn)場實(shí)際的設(shè)計情況來看,汽泵給水泵的密封水至地溝截門位置距離集控室太遠(yuǎn),一旦出現(xiàn)汽泵緊急停運(yùn)情況,運(yùn)行人員缺少足夠的時間來打開密封水排地溝門(從集控室到排水閥門大約需要4~6min),因此不能保證密封水在緊急情況下的正常排泄,分析認(rèn)為該因素是導(dǎo)致密封水回水不暢的主要客觀因素之一。
3.2多級水封的安裝、設(shè)計
從工作原理上來看,汽泵密封水多級水封的制造、安裝質(zhì)量問題對密封水系統(tǒng)的正常運(yùn)行也有直接關(guān)系。分析看來,我們認(rèn)為主要有以下幾個方面的因素:
?。?)軸封的回水管、泄荷管、多級U形水封槽尺寸:按照上海電力修造總廠的圖紙要求,回水總管與旁路排地溝的管徑均為89mm,泄荷管管徑為57mm。U形水封槽底部應(yīng)安裝在凝汽器坑內(nèi)(一般都大于-3m)。如果采用3級水封槽,引出管至凝汽器汽側(cè)接口距U形水封槽的底部要控制在6~7m之間。
?。?)密封水壓力調(diào)整:汽泵密封水進(jìn)水通過調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié),閥后壓力不宜過高,比汽泵前置泵的進(jìn)口壓力大0.05MPa~0.1MPa即可。在回水母管上安裝的溫度表顯示溫度不能高于90℃(該溫度與密封水差壓<0.015MPa同時產(chǎn)生時跳泵。
?。?)密封軸套與襯套間隙:安裝圖紙要求是0.40~0.48mm(一般取小值);如果間隙過大,就會造成密封水作用失效,無法保證密封效果;而間隙過小,又會造成動靜部分的摩擦,導(dǎo)致泵芯損壞。
?。?)泄荷水管道的隔離門誤關(guān)或閥芯脫落,都會造成泄荷水無法正常回到前置泵進(jìn)口。從(圖1)我們可以看出,如果泄荷水不能正?;氐狡氨萌肟冢敲雌妹芊馑男购伤豢杀苊鈺黾拥交豒形水封的水量中去,造成密封水回水量大,導(dǎo)致回水不暢。
3.3密封水回水不暢的原因
(1)從調(diào)試跟蹤情況和機(jī)組運(yùn)行經(jīng)驗來看,汽泵密封水調(diào)節(jié)閥、泄荷水閥都處于正常運(yùn)行狀態(tài),操作過程得當(dāng),因此對密封水產(chǎn)生的影響非常小;密封水回水溫度一般在60℃左右,當(dāng)密封水壓差Δp=0時,密封水回水溫度才為57.5℃,由此可以看出,閥門運(yùn)行狀況及密封水溫度的影響可以排除。
?。?)在汽泵實(shí)際運(yùn)行過程中,通過對密封水壓力的監(jiān)視發(fā)現(xiàn),密封水壓差在0.85~0.95MPa之間,符合0.05~0.1MPa的設(shè)計要求,對密封水溫度的影響也可以忽略不計。
?。?)從汽泵的出廠記錄上來看,汽泵密封軸套與襯套的間隙為0.42mm,也在要求范圍之內(nèi),結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,由間隙產(chǎn)生的影響也可以排除。
?。?)通過對現(xiàn)場設(shè)備的安裝跟蹤調(diào)查,多級水封的安裝制造均按照設(shè)計要求進(jìn)行,管道尺寸符合規(guī)定要求當(dāng)凝汽器壓力為0.003MPa(全真空)時,U形管回凝汽器出水高度為6m,h3=0.38m(h3為水封內(nèi)水面與水槽底部相對高度),若出水高度再小下去,則U形水封就可能遭到破壞,凝汽器真空將下降。當(dāng)凝汽器壓力為0.016MPa時,U形管回凝汽器回水高度為7m,h3=2.06m,若U型管底部布置得不夠低,例如在0m,電泵也在0m,那么泵軸處將滿水,使大量水進(jìn)入軸承中。
在實(shí)際安裝過程中,經(jīng)過實(shí)地測量發(fā)現(xiàn):密封水回水至凝汽器管道高度與設(shè)計值有一定的偏差,實(shí)際高度比設(shè)計值約高出1m,因為設(shè)計值對密封水能否正?;厥掌鸬街玛P(guān)重要的作用,對于由此產(chǎn)生的影響我們認(rèn)為是問題產(chǎn)生的主要因素,通過與廠家技術(shù)人員的協(xié)商和討論,雙方取得了一致的意見。
4 汽動給水泵密封水回水不暢問題處理
在進(jìn)行技術(shù)論證的同時,我們對同類型設(shè)備的使用效果也進(jìn)行了大量的調(diào)查研究,根據(jù)分析的主要原因,提出改造方案并進(jìn)行了實(shí)施。改造分2個步驟進(jìn)行。
步驟1:將汽動給水泵密封水回水至地溝手動閥門改為電動控制閥門,開關(guān)信號來自DCS系統(tǒng)。凝汽器真空降低至停機(jī)報警值時,給水泵軸封密封水切換至地溝且把密封水回收至大氣式疏水?dāng)U容器。
步驟2:根據(jù)給水泵密封水回水至凝汽器管道高度與設(shè)計值有一定的偏差,實(shí)際高度比設(shè)計值約高出1m的現(xiàn)狀,我們在機(jī)組停機(jī)檢修中,對1#、2#機(jī)給水泵密封水回水至凝汽器的接口下降了1m,以利于密封水回水在凝汽器真空的作用下順利回流至凝汽器。
5 處理后給水泵汽輪機(jī)運(yùn)行油質(zhì)狀況
2007年4月22日,密封水系統(tǒng)改造工作結(jié)束,經(jīng)過三級驗收和質(zhì)量監(jiān)督驗收一次合格。在1#機(jī)組小修結(jié)束后開機(jī)前后過程中,我們加強(qiáng)了對密封水改造效果的跟蹤,在A、B小機(jī)沖轉(zhuǎn)以及1#機(jī)組帶負(fù)荷過程中,我們對汽泵密封水系統(tǒng)進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)改造后密封水在機(jī)組正常運(yùn)行過程中能夠保持良好的運(yùn)行工況,密封水完全能夠起到密封作用,回水可正?;氐侥?。此外,1#機(jī)組發(fā)電機(jī)跳閘,汽輪機(jī)、鍋爐聯(lián)跳,我們隨即對緊急情況下汽泵密封水的回水情況進(jìn)行了檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)密封水回地溝門能及時打開,密封水回水暢通無阻。經(jīng)油質(zhì)跟蹤檢查,跟蹤2個月期間沒有出現(xiàn)密封水因為回水不暢而造成小機(jī)潤滑油進(jìn)水的現(xiàn)象。
6 進(jìn)一步改造建議
給水泵密封水改造成功后,經(jīng)過專業(yè)人員的精心整理及經(jīng)驗總結(jié),為確保密封水回水通暢,防患于未然,普遍認(rèn)為,對于軸端采用迷宮型式密封的給水泵,加裝專門的密封水箱回收給水泵密封水回水,是解決因給水泵密封水回水不暢造成潤滑油中進(jìn)水的重要手段。我們同時準(zhǔn)備在2008年1#機(jī)大修期間進(jìn)行相應(yīng)的技改。
密封水箱主要是大氣式水箱,主要接收給水泵密封水回水,節(jié)省凝結(jié)水的用量。密封水箱工作原理主要是采用浮球閥門式低位水箱,由于浮球閥門的關(guān)閉及凝汽器真空的作用,將低位水箱的水吸入凝汽器中,利用浮球閥門的打開與關(guān)閉來保證凝汽器的真空不被破壞,水箱的工作原理就是利用大氣壓與凝汽器內(nèi)壓力的壓差來進(jìn)行工作的。首先把低位水箱安放在凝汽器坑內(nèi)靠近凝汽器附近即可,把低位水箱的出水口管子(57mm)接到高出凝汽器Z高水位1m左右的位置,利用凝汽器的真空,可以將水泵的重力回水吸入凝汽器中。
經(jīng)過仔細(xì)研究、討論,增加密封水回收水箱方案如下。
?。?)安裝密封水箱。我們經(jīng)過研究確定了水箱和進(jìn)水管、回水管的具體位置,將水箱位置定在凝汽器坑西側(cè)地面(見圖2)。
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?。?)管道、閥門連接。密封水箱入口管連接到原密封水水封入口管道(0m位置),水箱出口管連接到原密封水水封至凝汽器管道(0m位置)上。水箱入口前增加一截止閥(型號:J41H-25DN100),位置在零m密封水回水管處。汽泵密封水回水至水封壓力應(yīng)為微正壓,我們在汽泵密封水回水封前管道上安裝了負(fù)壓表,調(diào)節(jié)水封注水門來消除汽泵軸封系統(tǒng)漏真空。將原U形水封后真空門關(guān)閉,作為緊急情況的備用保留。
7 結(jié)論
給水泵密封回水系統(tǒng)改進(jìn)后已經(jīng)受了各種工況的考驗,證明改造是成功的,基本解決了給水泵汽輪機(jī)油站油中帶水的現(xiàn)象,解決了給水泵密封回水一直不能回收的問題。4臺汽動給水泵經(jīng)改造若按每臺泵設(shè)計回水量20m3/h、年運(yùn)行300d計算,每年可回收除鹽水約576000m3,對于可門電廠作為淡水水源極其缺乏(生產(chǎn)用水從距電廠29km以外水庫引水)的沿海地區(qū),經(jīng)濟(jì)效益和社會效益十分可觀。更重要的是小機(jī)潤滑油油質(zhì)得到保證,減少現(xiàn)場濾油的次數(shù),現(xiàn)場文明生產(chǎn)和設(shè)備安全運(yùn)行系數(shù)都得到很大的提高。
針對Ⅰ期工程給水泵密封水回水不暢的現(xiàn)象,在緊接進(jìn)行的Ⅱ期工程建設(shè)中,可門電廠吸?、衿诠こ探?jīng)驗,采用了成熟可靠的機(jī)械密封技術(shù),徹底解決了給水泵密封水泄漏及回水不暢帶來的問題,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全可靠性,為接管好、運(yùn)營好600MW機(jī)組奠定更好的基礎(chǔ)。
(來源:能源與環(huán)境)