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軸承知識

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【9F燃機(jī)典型事故】電機(jī)風(fēng)機(jī)故障停機(jī)處理

2018-11-14
  一、事件經(jīng)過
  2010年1月23日,機(jī)組二拖一運(yùn)行,AGC投入,總負(fù)荷650MW;#1、2燃機(jī)負(fù)荷均為230MW,汽機(jī)負(fù)荷190MW,供熱量1200GJ/h。14:00監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)#1燃機(jī)MARKⅥ界面發(fā)報警(排氣框架風(fēng)機(jī)風(fēng)壓低),“EXH FRAME OR #2 BRG COOLING TRBL-UNLOAD(排氣框架或#2軸承區(qū)冷卻風(fēng)機(jī)故障)”,立即派人至就地檢查該風(fēng)機(jī)并點(diǎn)擊MARKⅥ風(fēng)機(jī)界面“#2 LEAD”和主復(fù)位按鈕,該風(fēng)機(jī)仍無法啟動。14:01分#1燃機(jī)開始自動減負(fù)荷,運(yùn)行人員手動退出AGC,降低熱網(wǎng)負(fù)荷,機(jī)組維持低負(fù)荷運(yùn)行。15:06負(fù)荷下降至3MW,調(diào)度通知停機(jī),15:09分#1燃機(jī)停機(jī)。
  二、原因分析
  檢查發(fā)現(xiàn)#1燃機(jī)88TK-2風(fēng)機(jī)電機(jī)停運(yùn),開關(guān)就地報“接地保護(hù)”動作。將電機(jī)本體動力電纜接線拆開后,測量電機(jī)本體絕緣,三相對地為0.1兆歐,手動盤電機(jī)風(fēng)扇可以盤動。拆出風(fēng)機(jī)后,風(fēng)機(jī)葉輪本體扇葉端部有不規(guī)則坑狀損壞,電機(jī)本體驅(qū)動端軸承小蓋及擋油環(huán)明顯過熱且有缺損。
  風(fēng)機(jī)葉輪拆下后發(fā)現(xiàn)電機(jī)本體驅(qū)動端軸承小蓋及擋油環(huán)處明顯損壞,將擋油環(huán)及甩油環(huán)拆下后,發(fā)現(xiàn)軸承保持架粉碎,滾珠過熱變形,軸承外環(huán)與電機(jī)大蓋之間有摩擦,軸承內(nèi)擋油環(huán)與轉(zhuǎn)子軸明顯摩擦,轉(zhuǎn)子軸被內(nèi)擋油環(huán)啃出環(huán)狀溝道。電機(jī)非驅(qū)動端未見任何異常。將轉(zhuǎn)子抽出發(fā)現(xiàn)定子端部有短路放電痕跡,端部線圈過熱痕跡,定子鐵芯有輕微掃膛現(xiàn)象,電機(jī)非驅(qū)動端定子端部未見任何異常。如圖所示:

   從故障現(xiàn)象看,電機(jī)驅(qū)動端軸承因長期處于高溫下工作,導(dǎo)致軸承油脂乳化后流失,軸承處于干澀狀態(tài)下運(yùn)行;因摩擦逐漸導(dǎo)致軸承區(qū)域明顯過熱,引發(fā)定子端部區(qū)域過熱,絕緣老化降低,Z終定子繞組匝間短路產(chǎn)生高溫?zé)裏龘p;缺潤滑脂是本次故障的直接原因。
  三、防范措施
  1.加強(qiáng)設(shè)備缺陷管理,對失去備用的運(yùn)行設(shè)備制定防范措施,加強(qiáng)檢查,同時盡快修復(fù)被用設(shè)備,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
  2.改造88TK-2風(fēng)機(jī)電機(jī),將加、排油孔引至電機(jī)外側(cè),加裝軸承測溫元件,上傳到集控室監(jiān)視。
  3.對同類型電機(jī),同安裝形式電機(jī)進(jìn)行普查,確認(rèn)設(shè)備健康水平,對不能滿足運(yùn)行要求的電機(jī)安排檢修。
  4.利用小修時間對所有同類電機(jī)解體檢查,更換軸承,補(bǔ)充油脂。
  5.對同類型設(shè)備,做好備品備件工作,定期進(jìn)行更換檢修。
  6.加強(qiáng)設(shè)備管理,認(rèn)真點(diǎn)檢,及時消除缺陷,使備用設(shè)備處于良好備用狀態(tài)。
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