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軸承知識(shí)

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廣州地鐵軸箱分解工藝改進(jìn)

2018-11-06
郝亞良
  摘 要:廣州地鐵4、5號(hào)線項(xiàng)目轉(zhuǎn)向架改造過(guò)程中,需要對(duì)輪對(duì)軸箱體進(jìn)行推卸分解。由于該項(xiàng)目輪對(duì)在線運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng),軸箱體與軸承之間存在油脂、灰塵及軸箱體內(nèi)孔生銹等問(wèn)題,尤其拆卸進(jìn)口軸箱體時(shí),只能采用由兩名操作工人同時(shí)使用銅錘敲擊軸箱體減震器座的方式進(jìn)行分解工作,效率較低。通過(guò)設(shè)計(jì)改進(jìn)工裝,達(dá)到提高工作效率的目的。
  關(guān)鍵詞:地鐵;軸箱體;分解;工藝改進(jìn)
  1.引言
  地鐵作為人們?nèi)粘Mㄇ谟媒煌üぞ撸蚱浞奖憧旖菁皽?zhǔn)時(shí)性,已成為各大、中城市交通不可分割的組成部分。乘坐地鐵的乘客數(shù)量多,密度大,這就對(duì)車(chē)輛的安全性提出了更高要求。地鐵轉(zhuǎn)向架作為地鐵車(chē)輛的走行部分,不但為車(chē)輛運(yùn)行提供動(dòng)力,而且是軌道與車(chē)體的連接部分,其質(zhì)量性能的優(yōu)劣對(duì)整車(chē)的安全性具有決定性影響,因此,轉(zhuǎn)向架及其相關(guān)部件的維護(hù)及檢修工藝及質(zhì)量的優(yōu)劣就顯得更為重要。
  2.軸箱分解工藝
  對(duì)轉(zhuǎn)向架及其相關(guān)部件維護(hù)檢修,通常需要對(duì)其進(jìn)行分解操作。本文所講工藝改進(jìn)主要針對(duì)輪對(duì)軸箱分解工藝。
  2.1工藝流程
  目前輪對(duì)軸箱分解工藝流程如下:
 ?。?)輪對(duì)入廠檢查及防護(hù):輪對(duì)入廠后先進(jìn)行檢查,查看制動(dòng)盤(pán)、車(chē)輪、軸箱狀態(tài),檢查各零部件有無(wú)破損、裂紋及變形,有無(wú)磕碰、損傷等情況,檢查制動(dòng)盤(pán)是否磨耗到限。檢查車(chē)輪磨耗情況,用輪徑尺測(cè)量車(chē)輪直徑,用踏面形狀檢測(cè)樣板檢查踏面磨損情況,并用磁性防護(hù)材料對(duì)輪對(duì)軸端、各安裝座及傳感器安裝面等部位進(jìn)行防護(hù)。
 ?。?)制動(dòng)盤(pán)退卸:在BBM壓力機(jī)上通過(guò)注油退卸方式退卸制動(dòng)盤(pán)。
 ?。?)車(chē)輪踏面鏇修:制動(dòng)盤(pán)退卸后,對(duì)于安裝國(guó)產(chǎn)馬鋼車(chē)輪的輪對(duì)及輪徑不大于Ф670mm的進(jìn)口車(chē)輪,不需鏇修車(chē)輪踏面,直接進(jìn)行車(chē)輪退卸作業(yè)。對(duì)于進(jìn)口車(chē)輪如輪徑大于Ф670mm,須先在波蘭車(chē)輪車(chē)床上進(jìn)行踏面鏇修加工,踏面形式為L(zhǎng)M型。
 ?。?)車(chē)輪退卸:在捷克壓力機(jī)上通過(guò)注油退卸方式退卸車(chē)輪。
 ?。?)軸箱軸承組成退卸:將車(chē)軸軸箱組成吊到車(chē)軸存放支撐上,用扳手拆解軸箱后蓋上的緊固螺栓,慢慢取下軸箱體,將軸箱后蓋放到軸身上,為防止在吊運(yùn)過(guò)程中軸箱后蓋滑動(dòng)而被車(chē)軸劃傷或磕碰,應(yīng)在兩者的接觸部位纏一層白布。取下軸箱后先對(duì)軸承進(jìn)行外觀檢查,若發(fā)現(xiàn)破損、裂紋或有大量異物(鐵屑或灰塵等)堆積時(shí),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)工藝人員。若發(fā)現(xiàn)有油脂泄露,應(yīng)將軸承外部及軸箱內(nèi)壁上的油脂取下稱(chēng)重,重量須小于130g,若超過(guò)該重量,軸承須返廠檢修。之后通過(guò)泰格壓力機(jī)退卸軸承。
  2.2存在問(wèn)題
  由于車(chē)輛已經(jīng)在線運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間,軸箱體與軸承之間存在油脂、灰塵及軸箱體內(nèi)孔生銹問(wèn)題,在把軸箱從輪對(duì)上分解退卸的過(guò)程中,需采用由兩名操作工人同時(shí)使用銅錘敲擊軸箱體減震器座的方式進(jìn)行軸箱體的拆卸工作,拆卸一條輪對(duì)需要耗費(fèi)近1.5小時(shí)(如圖1)。
  采用此種方式退卸軸箱體主要存在以下幾方面問(wèn)題:
 ?。?)由于是人工操作,不能保證敲擊時(shí)軸箱體兩側(cè)受力均勻,容易造成軸箱體彈簧座處發(fā)生變形,彈簧無(wú)法組裝(如圖2);
 ?。?)人工敲擊存在人為操作失誤,導(dǎo)致軸箱體彈簧座處產(chǎn)生裂紋的安全隱患發(fā)生,影響車(chē)輛行車(chē)安全;
  (3)此種工藝工作效率低下,平均每人每天僅能分解1.5條輪對(duì)的軸箱體,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
  綜合考慮施工工藝,原有的拆卸方式不適宜大批量、高產(chǎn)出的要求,容易引起安全問(wèn)題。要消除上述存在問(wèn)題,必須要進(jìn)行改善工作,優(yōu)化退卸方式。
  3.改善措施
  為了提高工作效率,保證施工工藝質(zhì)量,減少操作人員工作量,設(shè)計(jì)了退卸軸箱專(zhuān)用工裝。結(jié)構(gòu)如圖3。
  在操作過(guò)程中,將工裝裝夾到將要退卸的軸箱體,將液壓泵放到軸端與可調(diào)螺栓之間,調(diào)節(jié)可調(diào)螺栓到合適位置,通過(guò)腳踏式退卸液壓泵作用于軸端,從而使軸箱平滑的退卸。此種退卸方式與原退卸方式的優(yōu)勢(shì)在于:工裝與要退卸的軸箱體為面接觸,受力均勻且能保證退卸力平行于退卸方向,可以有效避免軸箱體變形;由腳踏式退卸液壓泵作為動(dòng)力單元,可以更好的控制整個(gè)施力過(guò)程,并可以減輕工人工作強(qiáng)度,提高工作效率(如圖4)。
  4.總結(jié)
  通過(guò)改善軸箱體拆卸工裝,采用腳踏式液壓泵拆卸,節(jié)省了人力,更加方便快捷;避免了因人工敲擊導(dǎo)致零部件受力不均勻等不當(dāng)操作造成的軸箱體彈簧座處發(fā)生變形及產(chǎn)生裂紋的情況發(fā)生,保證了產(chǎn)品質(zhì)量;提高了工作效率,由4人一天Z多拆卸1.5輛車(chē)提高到4人一天可以拆卸6輛,降低了工作強(qiáng)度,工作效率提高了約4倍。
來(lái)源:《中國(guó)科技博覽》2015
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