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軸承知識

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煤磨出料管密封裝置的改進(jìn)

2018-10-24
范鐘春1 劉明紅2
(1.阿克蘇天山多浪水泥有限公司,新疆阿克蘇 843000;2.湖南辰溪華中水泥有限公司,湖南辰溪 419500)
  我公司的一臺Φ2.4m×4.75m風(fēng)掃煤磨的磨尾出料管在使用一段時間后出現(xiàn)漏料,拆開檢查可見,出料錐套及出料管外圓磨損大,出料管磨損不均勻,上部磨損大。更換密封圈后,很快又漏料,且更嚴(yán)重。
  1 出料管漏料原因分析
  1)磨內(nèi)風(fēng)速較高,帶起的細(xì)粉狀物料或粗顆粒物料易進(jìn)入出料錐套與出料管之間,造成磨損,密封損壞,產(chǎn)生漏料。
  2)密封圈采用4塊(30×30)mm的圓弧形半粗毛氈搭接而成,當(dāng)出料管磨損后,尤其是不均勻磨損外圓失圓后,接頭處容易散開出現(xiàn)缺口漏料。
  3)由于磨尾軸瓦有一定的磨損,磨尾中空軸位置會向下移;再者下部間隙處容易積料,出料管與出料錐套磨損,磨損是下部大、上部小,因此會出現(xiàn)出料錐套與出料管之間的間隙上小下大的情況,從而使物料更加容易從下面進(jìn)入兩者之間的間隙中,加速磨損。
  4)在磨機(jī)的操作中,因風(fēng)掃磨的磨內(nèi)物料相對其他磨少,鋼球直接打擊襯板機(jī)會多,噪聲大,襯板易磨損,操作工往往采用增加喂料量的方式來操磨,這樣,磨內(nèi)料位升高,超出出料錐套的Z低位置,物料容易進(jìn)入出料錐套與出料管的間隙中,易造成漏料。
  2 改進(jìn)措施
  磨機(jī)的密封裝置改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)見圖1。
  1)在出料錐套內(nèi)相應(yīng)位置焊一圈擋圈,避免物料在風(fēng)力的作用下直接進(jìn)入出料錐套與出料管之間。擋圈與出料管端面的間隙為5mm,高度與出料管內(nèi)圓平齊,以便從提升風(fēng)管內(nèi)落下的粗物料與雜物(如木塊等)能落入出料錐套并返回磨內(nèi)。
  2)加長出料管與出料錐套的配合長度,以增加漏料阻力。該配合長度原來僅為20mm(不含密封圈處長度)。配合長度較短,物料通過時的阻力較小。為此,把出料管相應(yīng)加長50mm,使配合長度增為70mm。
  3)改進(jìn)出料管的結(jié)構(gòu)。原設(shè)計出料管為大小鋼管套裝而成,內(nèi)管壁厚6mm,外管壁厚7.5mm,內(nèi)外管焊在一起,然后與出料彎頭及其支腳焊成一個整體,再車削外管,以保證出料管與出料錐套的同心度。在現(xiàn)場,如果出料管依舊采用上述結(jié)構(gòu),費(fèi)時費(fèi)力。為此,我們采用20mm的鋼板制作出料管,考慮到出料錐套有磨損,把出料管外徑由原來的Φ665mm增大到Φ670mm,并保持出料管與出料錐套之間的Z小間隙為5mm。出料管卷好后車削加工外圓面及兩端面,以方便與出料彎頭的焊接及保證與出料錐套的同心度。安裝時,先把出料管軸向位置確定,即保證其端面與擋圈端面有5mm間隙,然后用出料錐套上的16個M12×70mm的調(diào)節(jié)螺栓調(diào)節(jié)好徑向位置,再把出料管與后續(xù)的出料彎頭焊好,以保證出料錐套與出料管之間的同心度。對焊接變形,通過安裝調(diào)整來消除。Z后焊接并安裝出料管的支腳,并在支腳法蘭與底座法蘭之間加墊3mm左右的墊片,以方便出料管向下調(diào)節(jié)。
  4)密封圈改為28mm×28mm的油浸石棉盤根,接頭處用鐵絲拴緊,以避免接頭處散開失效。
  5)加強(qiáng)管理,盡量避免飽磨。一旦漏料,要拆開密封裝置,清理內(nèi)部的物料,調(diào)節(jié)螺栓,以減少磨損。
  3 效果
  以上措施使煤磨磨尾漏料大大減少,且較長時間不需要更換密封墊及調(diào)節(jié)螺栓。為此,我們在另一臺風(fēng)掃生料磨的磨尾也做了改進(jìn),同樣取得了效果理想。
來源:《水泥》2015年5期
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