發(fā)動機飛輪導(dǎo)向軸承安裝卡滯問題探討
2018-10-08
陳維余 楊合安
(濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司,山東濰坊,261109)
摘 要:車用柴油機由于連接變速器的需要,在飛輪中心孔處設(shè)計了導(dǎo)向軸承。它的作用是:支承變速器軸的前端,并為其導(dǎo)向,使得發(fā)動機與離合器接觸平穩(wěn),輸出動力平順。它的安裝狀態(tài)、技術(shù)狀況的好壞,直接影響柴油機飛輪中心孔、及變速器軸的同軸度。會導(dǎo)致飛輪殼內(nèi)部異響、變速器軸常嚙合齒輪嚴(yán)重磨損等故障。安裝過程如果出現(xiàn)軸承轉(zhuǎn)動卡滯的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率和裝配質(zhì)量。對此,我們從加工制造和裝配等環(huán)節(jié)做了分析探討,會同設(shè)計部門共同解決軸承安裝卡滯的問題。
關(guān)鍵詞:飛輪中心孔;導(dǎo)向軸承;卡滯
1 概述
本文僅探討車用柴油機飛輪導(dǎo)向軸承安裝過程中,出現(xiàn)軸承運轉(zhuǎn)卡滯的現(xiàn)象及解決方案。
在實際生產(chǎn)中,飛輪導(dǎo)向軸承裝配安排在柴油機試車下線后進行。利用專用工裝完成。結(jié)果經(jīng)常出現(xiàn)軸承轉(zhuǎn)動卡滯的現(xiàn)象,又需要拆下軸承,修磨飛輪中心孔,再次重新安裝導(dǎo)向軸承。導(dǎo)致作業(yè)效率嚴(yán)重下降,裝配質(zhì)量難以有效控制,裝配一致性難以保證;工人的勞動強度數(shù)倍加大。如何解決此問題成當(dāng)務(wù)之急。
2 飛輪中心孔技術(shù)要求和圖紙介紹
技術(shù)圖紙如圖1所示:
從以上圖紙可以看出:
飛輪中心導(dǎo)向軸承安裝孔直徑Φ52M7,公差(0,-0.03)mm;周圍非均勻分布6個螺栓孔,沉孔直徑Φ26mm;沉孔直徑Φ17.5mm。
在導(dǎo)向軸承安裝過程中,引起卡滯結(jié)果的因素包括以下幾個方面:
導(dǎo)向軸承自身加工制造的因素;飛輪中心孔加工制造的因素;螺栓把緊力矩導(dǎo)致材料變形的因素;裝配導(dǎo)向軸承方式方法的因素等等。
下面我們詳細分析所列的幾方面造成的影響,以期找到導(dǎo)致軸承卡滯Z主要的影響因素。
3 導(dǎo)向軸承自身問題檢查
檢查導(dǎo)向軸承加工制造是否存在超出標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
導(dǎo)向軸承為外購標(biāo)準(zhǔn)件,型號規(guī)格為:6205-2RS,相關(guān)尺寸有:
外徑:Φ520-0.011mm;內(nèi)徑:Φ250-0.008mm;寬度:150-0.12mm
在安裝過程中,造成卡滯起主要作用的是軸承外徑。為此,抽取10件軸承,我們利用精度2.8um的三坐標(biāo)測量機測量外徑。
測量結(jié)果如表1所示:
從表1,10件軸承外徑測量結(jié)果來看,Z大直徑:51.9987mm,Z小直徑:51.9930mm。直徑均在公差范圍內(nèi),但大致分布在公差帶的上半部分。
4 飛輪加工制造及裝配問題的影響:
?。?)飛輪中心孔在飛輪安裝前后內(nèi)徑變化的考察:
飛輪有專門的制造單位依照技術(shù)要求加工,作為外協(xié)件采購進廠。
為了考察飛輪中心孔的加工精度,在柴油機總裝待上線工位,隨機抽取10件飛輪并標(biāo)記,利用內(nèi)徑千分表測量其中心孔直徑。
在柴油機臺架試驗結(jié)束,二次把緊飛輪待安裝軸承工位,對這10件飛輪進行跟蹤測量。重新利用同一支內(nèi)徑千分表、同一人員測量所標(biāo)記的飛輪內(nèi)徑。
測量結(jié)果的統(tǒng)計圖如圖2所示:
從圖2可以看出,飛輪上線前的中心孔直徑大部分分布在Φ520-0.03的公差下1/3處,這也符合對孔徑的加工往往偏公差下限的特點。
明顯的,可以看出,螺栓把緊前后,飛輪中心孔直徑縮小。平均縮小值在0.02mm。飛輪中心孔直徑均已經(jīng)超出公差下限。Z大的已經(jīng)達到-0.07mm。
?。?)飛輪螺栓把緊力矩對中心孔直徑影響:
技術(shù)要求飛輪把緊力矩為285-295牛頓米。
參照前面圖1圖紙知道,沉孔深度16mm,螺栓孔深度為21.5mm。
下面計算螺栓孔壁到中心孔壁的壁厚。
沉孔部分的壁厚:b1=82/2-26/2-52/2=2mm
螺栓孔部分的壁厚:b2=82/2-17.5/2-52/2=6.25mm
飛輪把緊力矩產(chǎn)生的壓緊力:根據(jù)經(jīng)驗公式M=K×P×d×10計算壓緊力。
其中M:力矩;P:壓緊力;K:擰緊力系數(shù);d:螺栓直徑。則有:
M=290Nm;螺栓為M16-6H,所以d=16mm;一般加工表面K取0.2。
所以P=M/2/d=290/2/0.016=9062N。
把緊螺栓依約9KN的壓力施加作用,勢必引起金屬材料的受壓彈性變形。
彈性變形量的計算:螺栓孔的受壓變形,可以參考鋼管的受壓變形模式。這樣就有計算公式:δ=FL/ES。
式中δ:變形量(米);F:壓力(牛頓);E:彈性模量,對于鑄鐵,一般取E=120×109Pa;S:截面積(米2)。
則有:δ=FL/ES=9062×0.0215÷(120×109)÷3.14÷[(0.0262-0.01752)÷22]=0.006(mm)
根據(jù)金屬材料變形前后總體積不變的的原則,螺栓孔周邊材料會向四周延展??紤]到飛輪中心孔周圍分布的6個螺栓孔距離中心孔壁厚b1、b2很薄、其他方向材料很厚的情況,材料的延展量集中向中心延展。從實測中心孔徑平均變形量0.02mm來看,符合實際情況。
可以得出以下結(jié)論:飛輪中心孔孔徑在螺栓把緊后,孔徑變小的原因主要來自于螺栓的把緊力矩造成的變形。
?。?)螺栓把緊工藝的影響:飛輪中心孔周圍六個螺栓孔,在導(dǎo)向軸承安裝前,經(jīng)過臺架試驗,存在二次把緊的情況,且是利用定扭扳手逐個把緊,會造成飛輪中心孔變形量不均勻。
5 改善的方法
?。?)現(xiàn)場作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)軸承安裝卡滯后,退出軸承,利用鉸刀或者砂輪,對飛輪中心孔實施修磨。再次裝入軸承,檢查是否正常。當(dāng)遇到大批量軸承卡滯時,帶來非常棘手的難題。
這種措施存在以下缺點:修磨量無法準(zhǔn)確控制;退出軸承時容易造成軸承異常,甚至損壞;人工工作量增加、降低工作效率;軸承裝配一致性變壞。
?。?)更改飛輪中心孔加工工藝要求。飛輪中心孔公差要求(0,-0.03)mm,實質(zhì)是為了確保軸承安裝后,為過盈配合。但是,由于中心孔周圍六個螺栓孔把緊后,引起變形,導(dǎo)致孔徑減小,造成過度過盈。再加上把緊力矩引起的不均勻變形,導(dǎo)致軸承卡滯。導(dǎo)向軸承有軸承座,不會導(dǎo)致離合器軸伸縮時脫出。
經(jīng)過各方對接驗證,在技術(shù)要求上,將導(dǎo)向孔由Φ52M7提高到Φ52H7,也即提高0.03mm,抵消中心孔徑的變形。即保證過盈配合,又可消除安裝過程出現(xiàn)卡滯。杜絕由此帶來的一系列不利影響。
(3)實際改善和創(chuàng)新效果:經(jīng)過改進飛輪中心孔加工工藝后,在半年的時間周期來看,還沒有出現(xiàn)一例卡滯現(xiàn)象。
6 結(jié)論
通過對某型車用柴油機飛輪導(dǎo)向軸承安裝作業(yè)中,出現(xiàn)的軸承安裝卡滯問題的調(diào)研、測量、分析和探討,有根有據(jù)的提出飛輪加工工藝的修訂,有效的改善裝配作業(yè)的浪費,同時滿足裝配質(zhì)量的要求。徹底消除了卡滯問題,實施達到預(yù)期效果。
參考文獻:
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來源:《山東工業(yè)技術(shù)》2016年20期