輥壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)的改進(jìn)
2018-09-12
曹輝輝
(陜西北元集團(tuán)水泥有限公司)
我公司擁有兩條水泥生產(chǎn)線,配有兩臺Φ4.2m×13m的水泥磨,預(yù)粉磨系統(tǒng)主要由HFCG150-100型輥壓機(jī)與SF600/140型打散分級機(jī)組成。為了適應(yīng)磨機(jī)產(chǎn)量不斷提高的要求,并針對一些使用中存在的問題,我公司對輥壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)做了一系列改進(jìn)。
1 改進(jìn)前系統(tǒng)的基本情況
粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置見表1。改進(jìn)前磨機(jī)平均臺時產(chǎn)量135t/h,設(shè)備運轉(zhuǎn)率70%,電耗45kWh/t。
2 存在的問題
1)輥壓機(jī)配置偏小。輥壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)不能達(dá)到飽和喂料,造成入磨物料不足,粒徑偏大,磨機(jī)臺時產(chǎn)量較低。
2)稱重倉入料不正,細(xì)粉容易產(chǎn)生離析,堆積過多時瞬間塌料,造成輥壓機(jī)振動,現(xiàn)場揚塵。
3)原設(shè)計的氣動插板閥無法正常使用,一直由現(xiàn)場崗位工用手動棒條閥控制,輥壓機(jī)自帶的進(jìn)料裝置為人工調(diào)節(jié)絲杠式,絲杠很容易積灰無法轉(zhuǎn)動,調(diào)節(jié)工作量大,基本處于常開狀態(tài)。
表1 主要設(shè)備配置情況
3 改進(jìn)措施
1)將原設(shè)計的氣動插板閥、手動棒條閥、手動調(diào)節(jié)進(jìn)料裝置及非標(biāo)溜子全部拆除,把入料溜子由正方形改為長方形,稱重穩(wěn)流倉下面依次安裝手動棒條閥、液壓棒條閥及自動控制式的新型輥壓機(jī)雙進(jìn)料裝置,改進(jìn)后輥壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)現(xiàn)場情況見圖1。
圖1 改進(jìn)后輥壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)現(xiàn)場情況
輥壓機(jī)進(jìn)料裝置選用成都九泰科技有限公司生產(chǎn)的第四代杠桿式雙進(jìn)料裝置,見圖2。
圖2 輥壓機(jī)雙進(jìn)料裝置結(jié)構(gòu)示意
其工作原理與優(yōu)點主要有:
流量調(diào)節(jié)板可根據(jù)需要調(diào)節(jié)開度,從而在使用中調(diào)節(jié)輥壓機(jī)的喂料量,使輥壓機(jī)始終處于飽和喂料,控制方式有中控和現(xiàn)場兩種方式,正常使用中由中控人員根據(jù)系統(tǒng)狀態(tài)調(diào)節(jié)。
調(diào)整側(cè)擋板以及側(cè)擋板修復(fù)更換均方便,從而降低輥壓機(jī)的邊緣效應(yīng),保證擠壓效果,同時不易造成輥壓機(jī)偏輥。
2)針對稱重穩(wěn)流倉中粗、細(xì)粉容易產(chǎn)生離析現(xiàn)象的問題,把入稱重倉的物料與打散機(jī)返回的粗粉合二為一,并增加1m的垂直溜子伸入稱重穩(wěn)流倉,讓粗粉與細(xì)粉充分混合。
3)正常運行時手動棒條閥與液壓棒條閥處于全開狀態(tài),由中控操作員根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)來調(diào)節(jié)進(jìn)料裝置開度,如果需要止料,直接關(guān)閉液壓棒條閥,手動棒條閥只有在液壓棒條閥出現(xiàn)故障檢修時用到。
4 改進(jìn)后的效果
1)改進(jìn)后,輥壓機(jī)調(diào)節(jié)喂料量實現(xiàn)了中控控制,便于操作,降低了現(xiàn)場崗位工勞動強度。
2)輥壓機(jī)做功明顯增強,入磨物料細(xì)度80μm篩余降低,磨機(jī)臺時產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能,輥壓機(jī)左右輥縫偏差較小,運行平穩(wěn),具體指標(biāo)見表2。
表2 改進(jìn)前后指標(biāo)對比