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軸承知識(shí)

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篩網(wǎng)沉降離心機(jī)在斜溝選煤廠的應(yīng)用及改進(jìn)建議

2018-09-10
劉建國(guó),劉飛
(山西西山晉興能源公司斜溝煤礦選煤廠)
  斜溝選煤廠是一座特大型礦井型選煤廠,其設(shè)計(jì)處理能力15.0Mt/a。該廠粗粒煤泥先經(jīng)旋流器組分級(jí)濃縮,然后分別采用粗煤泥離心機(jī)和篩網(wǎng)沉降離心機(jī)處理。自一期系統(tǒng)投入生產(chǎn)運(yùn)行7a以來(lái),先后選用的10臺(tái)美國(guó)DMI44×132型篩網(wǎng)沉降離心機(jī)總體運(yùn)行平穩(wěn),大大減輕了濃縮機(jī)、壓濾機(jī)負(fù)擔(dān),降低了混煤水分,在煤泥水處理系統(tǒng)中發(fā)揮了巨大作用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,但是在使用和維護(hù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該型離心機(jī)部分構(gòu)件的設(shè)計(jì)仍有優(yōu)化空間。
  1 設(shè)備技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)和工作原理
  斜溝選煤廠采用的美國(guó)DMI44×132型篩網(wǎng)沉降離心機(jī),設(shè)計(jì)入料上限3mm,有效回收下限0.045mm,Z大礦漿入料量225m3/h,產(chǎn)品外在水分不大于18%,篩網(wǎng)尺寸1118mm×3353mm。該設(shè)備具有運(yùn)行可靠性高,濾餅水分低,排料均勻、穩(wěn)定、連續(xù)的優(yōu)點(diǎn),為其產(chǎn)品均勻摻混煤創(chuàng)造了條件,與“弧形篩預(yù)脫水+高頻篩”的處理方法相比,產(chǎn)品水分可以控制在16%以內(nèi),單臺(tái)處理量可達(dá)35t/h。
  篩網(wǎng)沉降離心機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造見(jiàn)1圖。轉(zhuǎn)鼓在入料端為圓柱形,在中間過(guò)渡段為圓錐形,在出料端篩網(wǎng)脫水段為圓柱形,轉(zhuǎn)鼓靠近入料端的端面上有溢流堰,調(diào)整該堰板深度即可控制料漿池的深度,靠近中間兩個(gè)溜槽為脫水產(chǎn)物排出口。進(jìn)入沉降離心機(jī)入料室的煤泥水在轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的離心力作用下,在沉降脫水段實(shí)現(xiàn)初步固、液分離,固體物料下沉到底部緊貼機(jī)體內(nèi)壁,被轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的螺旋轉(zhuǎn)子推送到篩網(wǎng)脫水段,上層澄清液體和細(xì)微顆粒通過(guò)溢流堰排出,被螺旋轉(zhuǎn)子推送到篩網(wǎng)脫水段的煤漿在擠壓力和離心力的共同作用下,在篩網(wǎng)脫水段進(jìn)行二次脫水后被螺旋轉(zhuǎn)子推送到卸料端,被卸料刮刀刮出成為濾餅產(chǎn)品,Z后篩網(wǎng)脫水段濾液和溢流堰流出的離心液匯集到一起排出。
  2 使用效果
  使用過(guò)程中,多次對(duì)DMI-44×132型篩網(wǎng)沉降離心機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其具有以下特點(diǎn):
 ?。?)產(chǎn)品外在水分低。該型沉降離心機(jī)產(chǎn)品水分在14%~16.5%之間波動(dòng),入料中被脫水回收的煤泥超過(guò)60%。隨著入料中小于0.045mm粒級(jí)的增加,固體回收率也隨之增加,該指標(biāo)的高低僅是一個(gè)使用效果的參考值。脫水率達(dá)到98.6%,即脫水產(chǎn)品中混雜的水量占入料水量的1.4%時(shí),脫水效果明顯優(yōu)于高頻篩。
 ?。?)能有效回收大于0.045mm粒度級(jí)煤泥。在該型離心機(jī)脫水產(chǎn)品中,0.075~0.045mm粒度級(jí)為主導(dǎo)粒級(jí),在產(chǎn)品中約占1/3,小于0.2mm粒級(jí)占50%以上,對(duì)細(xì)顆?;厥招Ч^好(見(jiàn)表1),進(jìn)入下一段濃縮作業(yè)的固體量減少,大大減輕了濃縮和壓濾系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),保證了煤泥水系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
 ?。?)提高了煤泥水系統(tǒng)工藝調(diào)整的靈活性。生產(chǎn)過(guò)程中,根據(jù)不同粒度級(jí)含量的變化,需要減輕濃縮機(jī)負(fù)荷時(shí),只需要調(diào)整濃縮旋流器入料壓力或底流口直徑,便可調(diào)整沉降離心機(jī)入料量,調(diào)整靈活方便。
 ?。?)提高了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。斜溝選煤廠主要產(chǎn)品包括氣精煤和洗混煤,混煤產(chǎn)品對(duì)細(xì)粒度煤泥的均質(zhì)化程度要求較高,而篩網(wǎng)沉降離心機(jī)脫水產(chǎn)品水分低,產(chǎn)品出料連續(xù)、松散,能均勻摻入洗混煤,滿足洗混煤質(zhì)量的要求,這對(duì)保證混煤質(zhì)量均衡、穩(wěn)定有重要作用。
  3 存在的問(wèn)題
 ?。?)應(yīng)力應(yīng)變器(見(jiàn)圖1)反饋的扭矩值準(zhǔn)確度差。應(yīng)力應(yīng)變器反饋的扭矩值需要定期校準(zhǔn),相同處理量下,扭矩值偏差Z大可達(dá)30%。如果扭矩過(guò)大時(shí)得不到準(zhǔn)確反映,容易使安全銷折斷,影響設(shè)備正常運(yùn)行,且安全銷折斷后自動(dòng)開啟篩籃沖洗水功能,導(dǎo)致產(chǎn)品水分大幅波動(dòng)。
 ?。?)潤(rùn)滑系統(tǒng)的熱交換器冷卻面積小,冷卻水流量表結(jié)垢嚴(yán)重。潤(rùn)滑系統(tǒng)油泵從油箱內(nèi)吸油,經(jīng)過(guò)過(guò)濾器、水冷式熱交換器(圖2),然后經(jīng)過(guò)流量開關(guān)分配,分別送入主軸承、副軸承和齒輪箱,Z終回流到油箱。系統(tǒng)采用的冷卻器型號(hào)是AB-703-B4-FP,存在冷卻面積偏小、內(nèi)部蜂窩狀通道容易結(jié)垢堵塞、潤(rùn)滑系統(tǒng)的降溫效果差導(dǎo)致軸承溫度偏高、冷卻水流量表結(jié)垢導(dǎo)致流量顯示不準(zhǔn)確等問(wèn)題。在手動(dòng)控制調(diào)節(jié)離心機(jī)進(jìn)料閥門的情況下,不能根據(jù)離心機(jī)運(yùn)行狀況對(duì)入料進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和調(diào)節(jié)優(yōu)化,在入料濃度出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí),扭矩變化較快,極易導(dǎo)致安全銷扭斷,影響了設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。
 ?。?)入料端支撐轉(zhuǎn)子的耳軸軸承潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)不合理,密封圈容易失效。靠入料端的軸承和支撐轉(zhuǎn)子的耳軸之間有兩道骨架密封,其作用是將軸承的潤(rùn)滑系統(tǒng)和轉(zhuǎn)子的入料腔隔離,4個(gè)潤(rùn)滑脂注入口分別對(duì)應(yīng)不同的潤(rùn)滑通道,需定期分別注入足量潤(rùn)滑脂,確保密封圈得到充分潤(rùn)滑,同時(shí)保持軸承側(cè)的壓力高于轉(zhuǎn)子入料倉(cāng)。斜溝選煤廠先后有多臺(tái)離心機(jī)出現(xiàn)煤泥水串入軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的案例,在拆開后發(fā)現(xiàn)按照說(shuō)明書指示潤(rùn)滑脂注入量難以滿足實(shí)際需求,導(dǎo)致耳軸和骨架密封接觸部位出現(xiàn)磨損,密封圈失效后,沉降離心機(jī)入料倉(cāng)內(nèi)的煤泥水滲入耳軸軸承潤(rùn)滑系統(tǒng),Z終影響了軸承使用壽命。
  (4)篩網(wǎng)沖洗水噴頭容易磨損和堵塞。離心機(jī)篩網(wǎng)為鋼結(jié)構(gòu)筒體,上面布滿一排13個(gè)邊長(zhǎng)為50.8mm的方孔,筒體內(nèi)部粘結(jié)細(xì)長(zhǎng)孔的碳化鎢篩瓦和陶瓷片。在工作過(guò)程中,篩網(wǎng)脫水段的物料承受500g的離心力,被脫除的離心液高速甩向由耐磨陶瓷保護(hù)的離心液倉(cāng)體,而沒(méi)有耐磨陶瓷保護(hù)的篩網(wǎng)沖洗水噴管及噴頭暴露在外,容易受到離心液的沖擊而造成磨損。由于篩網(wǎng)沖洗水噴頭孔徑過(guò)小,在使用潔凈度較差的循環(huán)水時(shí)還容易堵塞。
 ?。?)濾餅卸料沖洗噴頭容易堵塞,導(dǎo)致濾餅卸料刮刀使用壽命受影響。DMI篩網(wǎng)沉降離心機(jī)在卸料端裝有阿留馬鋁錳合金材質(zhì)的濾餅卸料刮刀,設(shè)計(jì)使用壽命2500h。使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn),沉降離心機(jī)卸料端物料在刮刀四周槽體上粘連現(xiàn)象較明顯,使刮刀和周圍槽體粘連的物料之間產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致刮刀壽命不足1500h。有時(shí)粘連的物料在生產(chǎn)過(guò)程中堵死卸料端噴頭,造成噴頭在停機(jī)時(shí)不能正常發(fā)揮作用。
  4 改進(jìn)建議
  (1)增設(shè)現(xiàn)場(chǎng)PLC控制柜,預(yù)留移動(dòng)終端控制接口,將沉降離心機(jī)入料閥門、旁通閥門、沖泵水閥門、篩網(wǎng)沖洗水閥門及扭矩傳感器等接入現(xiàn)場(chǎng)控制柜,通過(guò)預(yù)留移動(dòng)終端控制功能,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程持續(xù)精確監(jiān)控離心機(jī)運(yùn)行狀態(tài),利用智能化選煤廠移動(dòng)控制終端和集中控制系統(tǒng)同時(shí)對(duì)離心機(jī)進(jìn)行監(jiān)控。
 ?。?)將應(yīng)力應(yīng)變器更換為稱重傳感器形式,對(duì)設(shè)備工作過(guò)程中的扭矩進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)控。在扭矩過(guò)載情況下,自動(dòng)打開旁通閥門切斷入料,從而控制設(shè)備入料量,保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
 ?。?)對(duì)潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行改造,更換換熱能力更大的換熱器和防結(jié)垢流量計(jì),從而降低潤(rùn)滑油溫,提高流量監(jiān)控準(zhǔn)確性,保證設(shè)備正常運(yùn)行。
 ?。?)優(yōu)化螺旋轉(zhuǎn)子推力軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的密封設(shè)計(jì),避免潤(rùn)滑脂注入量掌握不當(dāng)導(dǎo)致煤泥水進(jìn)入潤(rùn)滑系統(tǒng)。
 ?。?)改造篩網(wǎng)沖洗水系統(tǒng),延長(zhǎng)噴頭、噴管的使用壽命,降低噴頭堵塞的故障率。
 ?。?)優(yōu)化卸料端卸料沖洗噴頭的位置,同時(shí)對(duì)卸料沖洗噴頭采用單獨(dú)供水,提高沖洗水壓,改善沖洗效果,以延長(zhǎng)卸料刮刀使用壽命。
  5 結(jié)語(yǔ)
  DMI篩網(wǎng)沉降離心機(jī)工藝性能穩(wěn)定,脫水效果好,出料均勻穩(wěn)定,能滿足選煤廠工藝需求,但在扭矩傳感系統(tǒng)、潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng)、篩籃沖洗系統(tǒng)上仍需要進(jìn)一步優(yōu)化,以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)工況,不斷提高其在煤泥水處理系統(tǒng)中的使用效果。
來(lái)源:《煤炭加工與綜合利用》2018第07期
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