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FGD煙氣脫硫系統(tǒng)脫硫球磨機(jī)非驅(qū)動端大瓦損壞事故分析

2018-06-21
孫永福
  摘 要:鍋爐煙氣脫硫是大氣污染防治的主要措施之一,煙氣脫硫系統(tǒng)的良好運(yùn)行,關(guān)系到鍋爐的正常運(yùn)行和大氣污染物的防治。脫硫系統(tǒng)所使用的脫硫劑為小于20mm的石灰石顆粒,從石灰石倉經(jīng)皮帶秤重給料機(jī)送至濕式球磨機(jī)進(jìn)行研磨至小于20mm的石灰石顆粒,因此濕式球磨機(jī)是脫硫系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。濕式球磨機(jī)作為轉(zhuǎn)動設(shè)備,其潤滑油和潤滑油站工作是否良好就尤為重要。該文分析出了由于潤滑油系統(tǒng)出現(xiàn)故障而導(dǎo)致了驅(qū)動端大瓦損壞的事故,并結(jié)合實(shí)際給出了防范措施。
  關(guān)鍵詞:煙氣脫硫;石灰石漿;球磨機(jī);油站;潤滑油
  1 FGD煙氣脫硫系統(tǒng)簡介
  某電廠煙氣脫硫(簡稱FGD)系統(tǒng)引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的石灰石/石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),包括兩套FGD裝置,分別與一期兩臺600MW燃煤發(fā)電機(jī)組的爐配套,用以脫除尾部煙氣中的SO2,其脫硫效率不小于95%。脫硫吸收劑選用粒徑小于20mm的石灰石顆粒,由卡車直接倒入卸料斗,卸料斗內(nèi)的石灰石顆粒由振動給料機(jī)送至斗式提升機(jī)入口,在振動給料機(jī)上方安裝一臺電磁除鐵器,除去金屬雜質(zhì)。石灰石再由斗式提升機(jī)送至石灰石倉頂部的埋式刮板輸送機(jī),輸送至石灰石倉。從石灰石倉經(jīng)皮帶秤重給料機(jī)送至濕式球磨機(jī)進(jìn)行研磨。FGD補(bǔ)給水或?yàn)V液水將按與送入石灰石成定比的量加入濕式球磨機(jī)的入口,經(jīng)過濕式球磨機(jī)的強(qiáng)力研磨成石灰石漿液并自流至漿液循環(huán)箱,由球磨機(jī)漿液再循環(huán)泵抽吸并送至石灰石旋流器進(jìn)行分離,漩流器底流再循環(huán)至濕磨機(jī)入口,進(jìn)入磨機(jī)內(nèi)重磨,而溢流則流入石灰石漿液罐中得到細(xì)度為90%<60μm、濃度為30%,密度為1250kg/m3的石灰石漿液,合格的石灰石漿液由石灰石供漿泵升壓后根據(jù)吸收塔內(nèi)漿液的PH值通過石灰石漿液調(diào)節(jié)閥進(jìn)入吸收塔。
  吸收塔內(nèi)石膏漿液通過石膏漿液排出泵從吸收塔漿液池中排出,經(jīng)一、二級脫水制成含水率不大于10%的石膏。石膏儲存在石膏庫中,再由卡車運(yùn)出。為了平衡整個系統(tǒng)中Cl-濃度及避免漿液中雜質(zhì)對石膏純度和含水的影響,部分石膏旋流器頂流溢流到脫硫廢水系統(tǒng)理。脫硫系統(tǒng)采用集中控制的方式。在除灰脫硫控制室內(nèi),采用一套FGD_PLC系統(tǒng)完成兩臺爐脫硫設(shè)備及其公用系統(tǒng)(包括電氣設(shè)備)的控制。
  2 事情經(jīng)過
 ?。?)2010年1月12日16∶30分,維護(hù)部脫硫?qū)I(yè)人員電話通知安生部專業(yè)主管:脫硫系統(tǒng)A球磨機(jī)非驅(qū)動端大瓦異常。經(jīng)安生部、維護(hù)部專業(yè)人員現(xiàn)場確認(rèn),該磨非驅(qū)動端大瓦損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失3萬多元。
 ?。?)經(jīng)查詢?nèi)毕萦涗浐蜌v史趨勢發(fā)現(xiàn):1月8日12時57分16秒A球磨機(jī)軸承溫度聯(lián)鎖保護(hù)被解除,1月11日09時22分重又恢復(fù)該溫度測點(diǎn)保護(hù)聯(lián)鎖。1月9日02時11分,A球磨機(jī)非驅(qū)動端軸承溫度為18℃;02時53分達(dá)到50℃,發(fā)出高報警信號;03時01分,軸承溫度達(dá)到高高報警值55℃;因解除了軸承溫度聯(lián)鎖保護(hù),至06時38分上升到160℃,9時45分停A球磨機(jī)。
 ?。?)期間脫硫運(yùn)行值班人員在1月9日06時38分填寫A球磨機(jī)非驅(qū)動端軸承溫度高缺陷,經(jīng)輔控班人員校核溫度元件顯示正常后,于11時19分消除該缺陷;1月9日11時21分運(yùn)行人員又填寫同一缺陷內(nèi)容給脫硫除灰班,該缺陷又于1月10日09時07分消除。1月9日15時10分,檢修人員交代A球磨機(jī)可以運(yùn)行,注意觀察軸承溫度。A球磨機(jī)間斷運(yùn)行至1月12日12∶00時非驅(qū)動端大瓦損壞方才停運(yùn)。
  3 原因分析
  經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn),A球磨機(jī)非驅(qū)動端高壓油泵頂起壓力為5~6Mpa,驅(qū)動端高壓油泵頂起壓力為9Mpa,穩(wěn)定后油壓為3Mpa。根據(jù)“濟(jì)南重工股份有限公司”發(fā)來的傳真資料表明,高壓油泵啟動時瞬間油壓應(yīng)達(dá)到15~20Mpa,軸頸被頂起泄壓后應(yīng)穩(wěn)定在5~6Mpa。由此可見,A球磨機(jī)高壓油泵無論是頂起壓力,還是泄壓后的壓力都沒有達(dá)到設(shè)計要求,兩臺高壓油泵的壓力偏低無法有效頂起球磨機(jī)大軸,難以形成高壓油膜,是導(dǎo)致A球磨機(jī)非驅(qū)動端大瓦損壞的主要原因。經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn),A球磨機(jī)兩臺低壓油泵運(yùn)行參數(shù)正常,但是現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)低壓油泵泄油門基本處于全開位置,在球磨機(jī)開啟前,運(yùn)行人員沒有認(rèn)真檢查油門位置,導(dǎo)致回油量過大,進(jìn)入球磨機(jī)大瓦的油量減少,也是A球磨機(jī)非驅(qū)動端大瓦損壞的重要原因。經(jīng)查詢歷史曲線,A球磨機(jī)非驅(qū)動端軸承溫度分別在1月9日02時53分和03時01分發(fā)出高報警和高高報警,運(yùn)行人員雖然從畫面上發(fā)現(xiàn)軸承溫度數(shù)值異常并在06時38分填寫缺陷單,但期間即沒有采取有效處理措施,也沒有到就地進(jìn)行檢查確認(rèn),也是造成本次事故的重要原因。維護(hù)人員在收到運(yùn)行人員所填寫的缺陷單后,在沒有對有關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真排查的前提下,盲目給運(yùn)行人員交代可以運(yùn)行,只是讓運(yùn)行人員注意觀察該軸承溫度,是造成事故擴(kuò)大的重要原因。
  4 防范措施
  鑒于A球磨機(jī)兩臺高壓油泵壓力低的現(xiàn)狀,更換兩臺同型號新泵,本項(xiàng)工作由維護(hù)部負(fù)責(zé)辦理,在新泵更換之前,運(yùn)行人員應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)視軸承溫度,發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)人員;發(fā)電部要加強(qiáng)對運(yùn)行人員的培訓(xùn)力度,加強(qiáng)對主要設(shè)備參數(shù)的監(jiān)視力度,提高對設(shè)備系統(tǒng)的巡檢質(zhì)量,認(rèn)真執(zhí)行主要輔機(jī)的起、?,F(xiàn)場檢查、監(jiān)督制度;維護(hù)人員要增加消缺敏感性,設(shè)備主人要加強(qiáng)對自己所管轄設(shè)備的巡檢質(zhì)量,設(shè)備系統(tǒng)出現(xiàn)異常后,要認(rèn)真檢查設(shè)備并認(rèn)真分析設(shè)備異常的原因,切實(shí)消除設(shè)備隱患;維護(hù)部熱控專業(yè)對A、B球磨機(jī)軸承溫度按照如下數(shù)據(jù)進(jìn)行重新設(shè)定:低報警:50℃,高報警:55℃,跳閘值:60℃;發(fā)電部于1月28日前梳理完畢脫硫區(qū)域需要報警、跳閘的參數(shù)名單,并與有關(guān)人員一起商討具體定值,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,交由維護(hù)部熱控專業(yè)進(jìn)行修改;專業(yè)管理人員要認(rèn)真梳理專業(yè)管理中的漏洞,加強(qiáng)設(shè)備巡檢、消缺力度,重視設(shè)備運(yùn)行過程中的異常參數(shù)的分析診斷,放置設(shè)備巡檢卡,爭取提前發(fā)現(xiàn)、處理設(shè)備隱患。
  參考文獻(xiàn)
  [1]張立華.電廠鍋爐[M].北京:中國電力出版社,1997.
  [2]德州華能電廠.脫硫運(yùn)行規(guī)程.
  [3]張春燕.濕法煙氣脫硫控制系統(tǒng)方案研究[J].電子設(shè)計工程,2012(6):118-120+123.
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