赤泥卸料螺旋軸承損壞原因分析及整改方案的探討
2018-06-25
陸賓洲
(廣西華銀鋁業(yè)有限公司,廣西德保,533700)
摘 要:通過對赤泥卸料螺旋軸承損壞的原因分析后,得出其軸承損壞的原因是進泥水造成的,在考慮螺旋結(jié)構、輸送介質(zhì)性質(zhì)后,提出對赤泥卸料螺旋首尾變位安裝、以及尾部軸承改造成吊軸承形式,可以較大的減少軸承的損壞率,從而提高設備的使用率、完好率。
關鍵詞:頭尾換位;軸承;進泥;改造
1 概述
赤泥卸料螺旋是氧化鋁生產(chǎn)赤泥輸送的設備,該設備采用的是貴州航天烏江機電設備有限責任公司生產(chǎn)的φ670*16970型螺旋,該螺旋自投料生產(chǎn)以來,赤泥卸料螺旋頻繁出現(xiàn)連接軸斷裂、連接軸螺栓斷裂、軸承損壞事件,每次事件的發(fā)生都會進行停機檢修,而且檢修用時長達12-40小時,很大的降低設備完好率及運行率,嚴重制約赤泥輸送系統(tǒng)生產(chǎn)的順利運行,已經(jīng)成為制約沉降車間生產(chǎn)的Z大瓶頸之一,因此,保證螺旋的正常運轉(zhuǎn),成為亟待解決的重要話題。以下主要是針對赤泥卸料螺旋滾動軸承進泥水導致?lián)p壞解決方案的探討。
2 卸料螺旋構造及滾動軸承損壞的表現(xiàn)形式
2.1卸料螺旋的結(jié)構及工作原理
卸料螺旋主要用電機、減速機、螺旋軸、吊軸承、U型槽等組成,其工作原理:赤泥經(jīng)卸料梳刮卸后落入U型槽內(nèi),驅(qū)動端驅(qū)動螺旋軸旋轉(zhuǎn)運動使物料向前推進,Z終物料從下料口進入其他相關設備,從而達到運送的效果。
2.2滾動軸承進泥的表現(xiàn)形式
?。?)滾動軸承損壞。拆開檢查后發(fā)現(xiàn):電機端軸承座內(nèi)有大量泥水,滾道、滾動體生銹,其表面出現(xiàn)點蝕及疲勞剝片,保持架磨損嚴重;尾部軸承油脂乳化發(fā)白,軸承內(nèi)有少量泥水,軸承生銹,保持架磨損。(2)油封損壞。
3 滾動軸承原因分析及整改措施
3.1滾動軸承損壞原因分析
赤泥是一種平均溫度有85°C的漿狀尾礦,其含水量在40%左右,并含有少量的鈉堿等物質(zhì),在輸送其過程中伴隨大量的蒸汽。而在對卸料螺旋結(jié)構分析發(fā)現(xiàn):軸承密封只有一個骨架油封,其密封方向只是封油。當?shù)踺S承發(fā)生損壞時,由于尾部螺旋軸停止運轉(zhuǎn),導致泥量迅速堆積造成軸承進泥。因此,卸料螺旋的滾動軸承損壞原因主要有:(1)惡劣的工況導致密封件急速老化損壞、鐵制品急劇銹蝕。水、汽、空氣混合體的情況下容易使物體發(fā)生氧化,是造成老化、銹蝕的Z大因素。(2)螺旋結(jié)構不合理。軸承座直接接到U型槽上,一旦密封件損壞,軸承就會進泥水、蒸汽。(3)密封件選型不合理。其軸承的密封選用的是骨架油封,是一種橡膠制品,而赤泥是一種顆粒狀礦漿物,一旦骨架油封粘上赤泥,容易發(fā)生磨粒磨損,Z終造成軸承進泥水。(4)磨粒磨損。
3.2整改措施
在對赤泥卸料螺旋改造方案設計前,要遵循幾條原則:結(jié)構工藝性原則、制造工藝性原則、安裝工藝性原則及經(jīng)濟性原則等。也就是盡量保持原有設備的結(jié)構、采用便于安裝拆卸、便于制造的結(jié)構以及盡量采用現(xiàn)成材料以減少成本的原則完成方案的確定。
通過螺旋結(jié)構及其工作原理、現(xiàn)場條件、現(xiàn)有材料等分析后,得出以下兩點整改措施:(1)螺旋軸組件受力分析。卸料螺旋尾部軸承是一盤22220CA/W33調(diào)心滾子軸承,電機端軸承由一盤22220CA/W33調(diào)心滾子軸承及一盤29420圓錐滾子軸承構成,現(xiàn)將對軸承進行力學分析,見圖1。
其中:Fr1-尾部軸承所受的徑向力;Fr2-吊軸承所受的徑向力;Fr3-電機端調(diào)心軸承所受的徑向力;F'r3-電機端推力調(diào)心滾子軸承所受的徑向力;F'd3-電機端推力調(diào)心滾子軸承所受的徑向力。
從圖1可以得出,卸料螺旋的軸向力是由推力調(diào)心滾子軸承承受的,尾部軸承只受到徑向力的作用,而吊軸承由軸瓦及連接軸構成,能承受較大的徑向力。
?。?)整改方案。方案是將驅(qū)動端移到下料口處安裝,并將軸承箱與U型槽隔離處理,將螺旋尾部沿180°甩向原螺旋頭部,新的尾部采用吊軸承裝置,如圖2所示。
卸料螺旋是單向轉(zhuǎn)動輸送介質(zhì),經(jīng)過改動后,輸送方式由原來的推動變成了拉動,與總輸送螺旋輸送方式完全一樣,因此,此方案是可行的。
?。?)改造后優(yōu)點評估。經(jīng)過以上兩步改造后,卸料螺旋主要有以下幾點優(yōu)點:a、滾動軸承使用壽命大大的提高。由于軸承安裝在下料口處,并與U型槽隔開,從而不會因積泥或沖洗螺旋造成軸承進泥,大大減少損壞幾率。b、大大縮短吊軸承檢修用時。尾部軸承改吊軸承后,在更換檢修中間吊軸承時,只需要松開尾部吊軸承兩顆固定螺栓,而原先是要拆出比較難以拆卸的末端軸承。c、減少沖洗時間,縮短檢修準備用時。一旦中間吊軸承發(fā)生連接螺栓斷裂,電機照樣可以驅(qū)動前半段螺旋軸輸送赤泥,減少需要沖洗的泥量,從減少為檢修準備的時間。d、減少螺旋的泄漏點,保持現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。
3.3經(jīng)濟指標評估
沉降車間共有赤泥卸料螺旋12臺,滾動軸承由于經(jīng)常進泥損壞,其使用壽命平均約為90天/盤,改造后,預計使用壽命提高為軸承-1100天/盤,吊軸承-240天/套,改造后年可節(jié)約備件費用約202000元,減少檢修次數(shù)36次/年。
4 結(jié)束語
赤泥卸料螺旋在沉降使用較多,在赤泥過濾系統(tǒng)一直扮演著重要的角色,然而其軸承經(jīng)常進泥水,導致這個重要角色頻繁癱瘓、損壞,嚴重影響赤泥過濾生產(chǎn)系統(tǒng)的順利進行,這都由于卸料螺旋某些部件選型不當或結(jié)構難以適應現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境的要求導致的。針對這些缺陷,我們擬出解決和改進的方案,希望能使赤泥卸料螺旋更加健康、穩(wěn)定、高效的運行,更有利的服務于生產(chǎn)的需要。
參考文獻:
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來源:《科技創(chuàng)新與應用》2017年11期