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小型卡車前輪轂軸承早期失效的分析

2018-06-12
王建緒
(威海職業(yè)學(xué)院)
  摘 要:為解決前輪輪轂軸承早期失效的質(zhì)量問題,通過對故障車型進(jìn)行拆解,找出主要的故障表現(xiàn)形式,經(jīng)過系統(tǒng)地分析,表明軸承裝配游隙過小和軸承制造質(zhì)量差是造成該質(zhì)量問題的主要原因,并通過路試驗證了失效分析。在此基礎(chǔ)上,采取控制軸承質(zhì)量、提高輪軸加工精度和調(diào)整優(yōu)化輪轂裝配工藝等措施,使該問題得到了有效改善。
  關(guān)鍵詞:前輪轂軸承;早期失效;游隙;路試
  1 概述
  小型卡車廣泛用于城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村,適用于中短途貨物運輸,其工作狀況復(fù)雜,在高速和超負(fù)荷條件下,許多車輛在行駛里程不足5000公里時,其前輪轂軸承容易產(chǎn)生異常磨損,甚至破裂等失效形式,稱之為早期失效。某小型卡車曾一度出現(xiàn)輪轂軸承早期失效的現(xiàn)象,通過對該車型的輪轂外軸承失效原因進(jìn)行分析,提出了合理的解決方案。
  2 問題表現(xiàn)
  某系列小型卡車前輪轂內(nèi)、外軸承分別采用32209、30306兩種型號的圓錐滾子軸承,并成反排列安裝。根據(jù)統(tǒng)計,該系列小型卡車上市銷售兩年來,多次發(fā)生因前輪轂軸承燒蝕磨損等問題而造成前輪脫落的典型、重大質(zhì)量問題,對公司的銷售及售后服務(wù)工作帶來一定的負(fù)面影響,造成極大的市場抱怨。
  車輛裝配下線后,經(jīng)過嚴(yán)格路試和檢測調(diào)整,滿足產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求。車輛在使用過程中,部分用戶在行駛到1000-2000公里時,車輛前輪出現(xiàn)異響,感覺車輛越來越沉重,甚至出現(xiàn)車輪脫落,不得不到服務(wù)站進(jìn)行檢修。通過匯總服務(wù)站維修記錄和用戶回訪,表明類似故障車輛行駛里程基本不到5000公里,運輸貨物以砂石、蔬菜、建筑材料為主,普遍存在超載現(xiàn)象。通過對退廠故障件進(jìn)行拆解分析,輪轂滾動軸承早期失效的主要現(xiàn)象是燒蝕磨損。
  3 原因分析
  3.1車輛使用不當(dāng)
  小型卡車以盈利為運輸目的,用戶普遍存在“多拉快跑”的想法,不注重車輛清洗檢查和車輪潤滑保養(yǎng)。車箱容積大,超載現(xiàn)象嚴(yán)重,行駛路況較差,顛簸路面較多,車輪易遭受沖擊,易被泥沙侵蝕。
  3.2裝配調(diào)整不當(dāng)
  在裝配生產(chǎn)中,生產(chǎn)廠家注重裝配效率,片面強調(diào)擰緊力矩,忽略滿足軸承充分潤滑所需的“游隙”。由于裝配工藝不夠細(xì)化,缺少有效的檢測控制手段,容易造成軸向(或徑向)間隙過小或無間隙,是輪轂軸承早期失效的主要原因。
  一方面,車型量產(chǎn)初期,由于輪軸加工工藝不合理,部分車軸尺寸和表面精度不合格,驗收時未能檢出,小部分車輛裝配后軸承“游隙”過小,導(dǎo)致滾子與滾道之間無潤滑油膜,形成干摩擦,引起軸承發(fā)熱、局部高溫,直至軸承燒結(jié)。另一方面,軸承緊固力矩控制不當(dāng),扭矩太小緊固不可靠,生產(chǎn)中,操作者往往加大扭矩,致使軸承內(nèi)圈擠壓變形,影響防塵圈,泥沙易侵入;同時扭矩對軸承滾動體與滾道的游隙配合也有影響,如果扭矩過大,軸承內(nèi)套擠壓過緊,游隙過小,從而人為造成軸承運轉(zhuǎn)不順暢,潤滑不良,易引起軸承燒結(jié)。
  3.3軸承質(zhì)量問題
  由于管理、工藝、質(zhì)控不完善,部分軸承生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來的軸承未能達(dá)到規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在材料、精度和性能等方面可能存在缺陷,都會引起軸承早期損壞。
  小型卡車工作環(huán)境較差,載荷較重,行駛速度較快,屬高速重載,對車軸軸承要求很高。制造不合格的軸承,在交變載荷的作用下,很容易出現(xiàn)早期失效,一旦產(chǎn)生變形、游隙過小或潤滑不良,就會引起軸承滾子與滾道燒結(jié),首先是個別滾子轉(zhuǎn)動受阻、歪斜,進(jìn)而導(dǎo)致所有滾子歪斜,將內(nèi)外圈楔死,導(dǎo)致滾動軸承的滾柱破裂、擦傷、隔圈松曠并破碎,造成車輪脫落等重大質(zhì)量問題,容易引起惡性安全事故。
  4 臨時措施
  綜合分析問題表現(xiàn),初步認(rèn)為軸承存在質(zhì)量問題,因此,立即停用庫存前橋,全部退廠返修,更換輪轂軸承后,小批量上線試裝,產(chǎn)品銷往特定地區(qū),同時,加強售后跟蹤服務(wù),做好產(chǎn)品質(zhì)量信息跟蹤反饋。售后信息說明,輪轂軸承早期失效問題有所改善,但未徹底解決。
  5 實驗部分
  5.1樣車改制
  選取一輛能夠正常行駛且行駛里程已達(dá)1萬公里的該系列小卡為實驗樣車,首先將樣車前橋頂起檢查,左右兩前輪轉(zhuǎn)動靈活,測試鎖緊螺母的預(yù)緊力矩,力矩扳手顯示預(yù)緊力矩幾乎為零。打開左前輪轉(zhuǎn)向節(jié)螺母鎖緊裝置,將螺母用150N•m的力矩擰緊、鎖定,右輪保持原狀。
  5.2路試
  車輛裝載約2噸貨物,均布于貨箱,在平坦公路上行駛,緩慢加速,保持60-90km/h的車速行駛,行駛過程中車輛明顯向左跑偏。
  當(dāng)行駛100km時,左前輪軸承潤滑脂融化外流,轉(zhuǎn)向節(jié)螺栓發(fā)熱燙手,右前輪無潤滑脂融化外流,轉(zhuǎn)向節(jié)螺栓略感發(fā)熱。
  當(dāng)行駛100-300km期間,左前輪軸承有“吱吱”異響,且響聲越來越大,車輛向左跑偏趨勢加大,右前輪正常行駛。
  當(dāng)行駛320km時,左前輪有“咔咔”異響。繼續(xù)行駛不足10km,左前輪脫出,停車。對左右前輪進(jìn)行拆解比對,左前輪外軸承燒蝕、散架、滾動體脫落(圖為損壞的左前輪軸承),右前輪未見明顯異常。
  5.3實驗分析
  為保證小型卡車正常行駛,前輪轂滾子軸承需要有合理的間隙。在同樣的載荷、車速、潤滑等條件下,左右軸承預(yù)緊力矩不同,左前輪軸承由于加150N•m的預(yù)緊力矩,無法靈活轉(zhuǎn)動,工作時發(fā)卡、發(fā)熱,Z終燒蝕失效,而右前輪正常工作。
  6 解決措施
  要求輪轂供方加強軸承采購的質(zhì)量控制,確保軸承質(zhì)量合格;改進(jìn)輪軸加工工藝,保證尺寸和表面精度;細(xì)化調(diào)整輪轂整裝配工藝,明確規(guī)定:輪轂軸承的軸向間隙調(diào)整時,先將六角螺母擰緊,擰緊力矩為130~160N•m,然后放松約1/6~1/3圈,使輪轂?zāi)莒`活轉(zhuǎn)動、無卡滯現(xiàn)象,再將止動墊圈鎖死。
  采取上述措施后,前輪輪轂軸承早期失效的故障現(xiàn)象基本消除,輪轂軸承的外場故障率由0.25%逐年下降到0.05%,效果顯著。
  7 結(jié)束語
  為避免造成小型卡車前輪轂軸承早期失效,除了要保證軸承質(zhì)量,裝配調(diào)整是至關(guān)重要的,主要是控制軸承的預(yù)緊力矩,保證合理的“游隙”。
來源:《科技創(chuàng)新與應(yīng)用》2016年第15期
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