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軸承知識(shí)

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鐵路貨車(chē)軸承滾子局部硬度值偏低分析

2018-05-24
張玲 魏建文 孫偉
(洛陽(yáng)LYC軸承有限公司、航空精密軸承國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
  摘 要:對(duì)局部硬度值偏低的滾子進(jìn)行了高低倍金相組織觀(guān)察,并對(duì)原材料和滾子制造工序進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:滾子局部硬度值偏低是由于原材料貧碳深度過(guò)深導(dǎo)致的貧碳?xì)堄嗨隆?br />   關(guān)鍵詞:局部硬度值偏低;鐵路貨車(chē)軸承滾子;貧碳
  軸承零件的硬度對(duì)疲勞壽命和耐磨性能有很大的影響,硬度值是衡量軸承質(zhì)量的一項(xiàng)重要指標(biāo)。因此,在軸承零件的制造加工過(guò)程中,從原材料的進(jìn)廠(chǎng)到熱處理工序的質(zhì)量控制,都有著嚴(yán)格可靠的工藝規(guī)范和相應(yīng)的質(zhì)量保證措施。尤其是鐵路貨車(chē)軸承產(chǎn)品其熱處理后的技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《TB/T2235鐵道車(chē)輛滾動(dòng)軸承技術(shù)條件》,規(guī)定鐵路貨車(chē)軸承滾子硬度值為60~64HRC。
  某批次GCr15鋼制鐵路貨車(chē)軸承圓錐軸承滾子,端面一側(cè)帶穴(形貌見(jiàn)圖1),在帶有氮基保護(hù)氣氛的熱處理輥底爐生產(chǎn)線(xiàn)淬回火后,熱處理正常抽檢酸洗檢查時(shí),外觀(guān)發(fā)現(xiàn)一粒滾子的滾道面存在顏色異常,檢查滾子滾動(dòng)面局部硬度偏低為:57HRC、57.5HRC、57HRC,隨后抽取其他批次的熱后滾子也有個(gè)別滾子滾動(dòng)面硬度偏低,酸洗比例為1/50。為了保證滾子的產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)其樣件進(jìn)行了原因分析及整個(gè)加工過(guò)程進(jìn)行了調(diào)查。
  1.缺陷樣件分析
 ?。?)缺陷樣件硬度檢查
  采用HRA-150洛氏硬度計(jì),對(duì)353130B圓錐軸承滾子帶穴端面處的硬度進(jìn)行檢測(cè):帶穴部位硬度為61HRC、61HRC、61.5HRC;其余端面部位硬度為61HRC、61.5HRC、62HRC,符合TB/T2235標(biāo)準(zhǔn)要求。利用V型胎膜,檢查顏色正常滾動(dòng)面硬度為61HRC、61.5HRC、62HRC,顯然缺陷樣件為滾動(dòng)面局部硬度偏低。
 ?。?)顏色異常區(qū)域金相觀(guān)察
  在顏色異常區(qū)硬度低的位置附近,沿軸向方向磨制金相試樣。經(jīng)4%硝酸酒精浸蝕后,在低倍和500倍下觀(guān)察深腐蝕處的金相組織,與標(biāo)準(zhǔn)《JB/T7362—2007滾動(dòng)軸承零件脫碳層深度測(cè)定方法》中的附錄A標(biāo)準(zhǔn)圖片比對(duì),發(fā)現(xiàn)有貧碳現(xiàn)象(見(jiàn)圖2)。金屬材料在加熱、保溫時(shí),其表面的碳被氧化,致使該表層的碳全部或局部喪失,這種現(xiàn)象就叫脫碳,這種碳分喪失的表面就稱(chēng)為脫碳層。因碳喪失不多,又觀(guān)察不到明顯的脫碳層,但過(guò)剩碳化物明顯減少,硬度有偏低的現(xiàn)象時(shí),則稱(chēng)貧碳。
  深腐蝕后檢查該部位的金相組織則存在貧碳,且深度為0.28mm。在奧林巴斯GX51顯微鏡下,低倍和高倍觀(guān)察滾子的小端面部位,檢查未發(fā)現(xiàn)貧碳,但在滾子的大端面倒角部位,卻發(fā)現(xiàn)有貧碳現(xiàn)象。深腐蝕500倍可觀(guān)察到該區(qū)域組織(見(jiàn)圖3),表面的碳化物顆粒數(shù)量少而細(xì)小,而心部正常區(qū)域的組織碳化物顆粒數(shù)量多而稍大(見(jiàn)圖4)。對(duì)于貧碳部位淺腐蝕后,500倍可還觀(guān)察到其表面有板條狀組織形貌。
 ?。?)對(duì)滾子帶穴部位的組織進(jìn)行觀(guān)察
  首先在滾子帶穴端面沿中心部位制取小試樣,沿縱截面磨制金相試樣。觀(guān)察帶穴試樣端面的組織狀況,高低倍觀(guān)察均無(wú)發(fā)現(xiàn)貧碳現(xiàn)象。對(duì)滾子非穴部位,觀(guān)察其組織形貌,未發(fā)現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象。
  綜上分析,滾子硬度局部偏低是由于滾子表面局部貧碳所致。
  2.熱處理工序分析
  鐵路貨車(chē)軸承滾子,加工采用批次管理的方式進(jìn)行生產(chǎn)和淬回火加工,熱處理定型設(shè)備為帶有保護(hù)氣氛的輥底爐鹽淬生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行淬回火加工,查該型號(hào)的滾子先后采用A和B兩個(gè)廠(chǎng)家的原材料,連續(xù)數(shù)個(gè)班次的加工,只有A廠(chǎng)家的滾子出現(xiàn)貧碳,且比例不是很大;另外一個(gè)廠(chǎng)家的產(chǎn)品多個(gè)班次的檢查過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)貧碳滾子。查熱處理的相關(guān)記錄沒(méi)有發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,對(duì)出現(xiàn)貧碳質(zhì)量問(wèn)題滾子的進(jìn)行了100%酸洗挑揀,從挑揀的滾子來(lái)看,也屬個(gè)別滾子。若是熱處理工序因氣氛不好導(dǎo)致的貧碳應(yīng)是批量性的,其在酸洗檢查時(shí),在滾子的任何部位均為發(fā)現(xiàn)不同程度的貧碳區(qū)。
  滾子制造工藝流程:原材料檢驗(yàn)→投料→冷鐓→軟磨→熱處理→噴丸→磨加工→探傷檢查。從整個(gè)流程來(lái)看,產(chǎn)生貧碳的因素只有兩個(gè),一個(gè)是熱處理,一個(gè)是原材料。綜合以上的分析,顯然貧碳的發(fā)生與熱處理無(wú)關(guān)。
  3.原材料分析
  查清該型號(hào)滾子所在批次的原材料,系某鋼廠(chǎng)提供的無(wú)脫碳的磨光料,規(guī)格為直徑23.2mm,材料為GCr15,重量為46噸,已全部投料,共7個(gè)子爐號(hào)。為了保證本批次材料爐號(hào)的滾子質(zhì)量,進(jìn)行了100%酸洗挑揀。根據(jù)熱處理工序的加工及整個(gè)質(zhì)量檢查情況來(lái)看,這是一起與原材料質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題。雖然滾子原材料進(jìn)廠(chǎng)進(jìn)行了相關(guān)檢驗(yàn),但均屬于對(duì)棒料抽檢。按照訂貨技術(shù)條件要求,鋼廠(chǎng)應(yīng)提供零脫碳的產(chǎn)品,但實(shí)際上未到達(dá)軸承制造廠(chǎng)家的要求。鋼廠(chǎng)應(yīng)提供零脫碳的磨光料,雖然也經(jīng)過(guò)車(chē)削、扒皮、磨光,但在某些熱加工環(huán)節(jié)因設(shè)備原因或控制問(wèn)題導(dǎo)致脫碳深度超標(biāo),Z終其表面脫碳及貧碳層未全部除掉,致使遺留至軸承廠(chǎng)家。
  4.結(jié)語(yǔ)
 ?。?)滾子局部硬度值偏低是由于滾子表面局部貧碳所致。
 ?。?)導(dǎo)致滾子局部硬度偏低的原因是由于原材料貧碳所致。
 ?。?)鋼廠(chǎng)應(yīng)對(duì)滾子料的生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)控,按要求應(yīng)提供零脫碳的滾子原材料,才能確保鐵路貨車(chē)軸承滾子的整體質(zhì)量。
來(lái)源:《金屬加工:熱加工》2016年第15期
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