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軸承知識

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關(guān)于DC-32軸箱擋板墊圈及螺栓改進方案

2018-01-09
許維平
  我車間在年修架修拆裝08-32搗固車及WD-320穩(wěn)定車軸箱下?lián)醢宓倪^程中發(fā)現(xiàn)如下問題:
  下?lián)醢寰o固螺栓松動:
  原因分析:一是昆明廠的大機軸箱擋板緊固螺栓未加裝開口銷防松;二是大機在年修試車標(biāo)定過程中已把車軸支撐調(diào)整到位,車軸支撐油缸在建壓的情況下,軸箱下邊緣與下?lián)醢逯g有一張報紙可以通過的間隙;但在施工作業(yè)過程中,應(yīng)及時檢查調(diào)整車軸支撐油缸在建壓的情況下軸箱下邊緣與下?lián)醢逯g的間隙,如果發(fā)現(xiàn)間隙過小應(yīng)及時調(diào)整好。由于個別車軸支撐未調(diào)整到位,車軸支撐油缸在建壓的情況下軸箱擋板由于長時間、高負荷受壓,容易導(dǎo)致緊固螺栓產(chǎn)生疲勞損傷,甚至是斷裂,同時也導(dǎo)致了緊固螺母容易松動;三是大機在長途掛運到施工地點后,安裝傳動軸恢復(fù)動力時,需要頂起轉(zhuǎn)向架,盤動輪對,對位傳動軸法蘭緊固螺栓角度位置,一般情況下,千斤頂頂撐位置位于軸箱擋板底部,由此導(dǎo)致輪對所有的重量都通過軸箱擋板螺栓受力,導(dǎo)致墊圈變形。
  下?lián)醢寰o固螺栓平墊圈強度不夠,受力后即彎曲變形,影響了緊固效果,同時,在每次的檢修過程中需全部更換,增高了檢修配件消耗成本。
  軸箱隔離板厚度不均勻,軸箱兩側(cè)間隙不一致。因隔離板的加工誤差使同一轉(zhuǎn)向架的四個下?lián)醢甯叨炔灰恢?,滿足不了在泄壓狀態(tài)下軸箱與下?lián)醢?2至15MM的間隙要求,影響到了檢修質(zhì)量。
  由于以上問題嚴重影響到了大機的長途掛運安全、施工作業(yè)精度及運行安全,我車間擬采用如下改進方案:
  在下?lián)醢寰o固螺栓尾部打孔,加裝開口銷,防止因鎖緊螺母松動而導(dǎo)致下?lián)醢迕撀洹?br />   對緊固螺栓平墊圈進行規(guī)格改造,原型墊圈厚度為3MM,因強度不夠,現(xiàn)更換厚度為5MM,材料為50號鋼的特制墊圈,經(jīng)試驗該墊圈強度和厚度合適,使用中不會產(chǎn)生變形,拆裝方便,同時可以重復(fù)使用。
  加裝厚度為1MM的M型下?lián)醢甯綦x板墊片,通過M型墊片來調(diào)節(jié)軸箱與下?lián)醢宓拈g隙,同時加強了螺栓的緊固效果,經(jīng)試用表明這種M型調(diào)整墊片調(diào)整精度較好,拆裝非常方便。
  下面是改進前后的對比圖:
  改進中的左右兩緊固方案為墊圈的厚度和強度試驗,經(jīng)試驗表明右側(cè)3MM、45號鋼墊圈受壓下容易彎曲,而采用左側(cè)5MM、50號鋼墊圈后強度滿足了要求。
  改進前緊固墊圈明顯變形,鎖緊螺母受力容易松動脫落。改進后更換墊圈、增加開口銷,有效地避免了鎖緊螺母的脫落。
   分解后的緊固墊圈都有明顯的碾壓痕跡,而且都已彎曲變形,緊固效果大大降低,留下了嚴重的安全隱患。
  這是改進方案中選用的螺栓、墊圈及打孔方式。
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