頂軸油軟管破裂造成1000MW機組發(fā)電機軸承溫度高處理
2018-01-03
1、設(shè)備簡介
某電廠1000MW汽輪發(fā)電機組為上海汽輪發(fā)電機有限公司制造生產(chǎn)的THDF 125/67型百萬千瓦級發(fā)電機,其中7號軸承(發(fā)電機前軸承)結(jié)構(gòu)如下圖。
2 問題描述
機組跳閘后重新啟動后,運行中7號軸承多次出現(xiàn)軸承溫度爬升現(xiàn)象,每次溫度爬升時間為30-40秒,與機組負(fù)荷無明顯關(guān)系,軸承溫度爬升到峰值后能逐步回落至正常值,具體如下表。
3 檢查情況
運行中對潤滑油系統(tǒng)進(jìn)行常規(guī)檢查,無異常。
運行中檢查發(fā)現(xiàn)7號軸承對地絕緣為零,可能存在發(fā)電機轉(zhuǎn)子對7號軸承放電使7號軸承溫度升高。
停機后將7號軸承翻出發(fā)現(xiàn):7號軸承兩根頂軸油油管多處破裂,7號軸承底部烏金被碾起,具體如下圖。
4 分析處理
根據(jù)現(xiàn)場檢查情況分析認(rèn)為,頂軸油軟管損壞的原因為設(shè)計壽命不足,原設(shè)計應(yīng)有5年以上,而實際只使用3年多便出現(xiàn)破裂;7號軸承頂軸油油管破裂后,轉(zhuǎn)子頂起高度不足,使得烏金被碾壓、損傷,脫落的烏金全影響潤滑油量,會進(jìn)入軸承與轉(zhuǎn)子的間隙,從而造成軸承溫度的短時快速升高。
隨后對7號軸承與頂軸油軟管進(jìn)行了更換。但啟動約10天后,7號軸承再次出現(xiàn)在4.7℃的爬升,分析認(rèn)為是該軸承對地絕緣為零、發(fā)電機轉(zhuǎn)子對軸承放電可能是引起軸承溫度升高的又一原因,為此又采取了在發(fā)電機勵側(cè)轉(zhuǎn)子上加裝軸接地測量裝置的處理方法,具體為在勵側(cè)安裝測量電刷,測量電刷通過一條輔助電纜與勵側(cè)絕緣軸承座上的電位測量端子連接,端子引出線與濾波器連接,濾波器通過地線接地。
5 處理結(jié)果
處理后運行1個月,7號軸承溫度穩(wěn)定,未出現(xiàn)爬升現(xiàn)象,如下圖。